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      研究 ZB25 包裝機出口皮帶控制的一種新方法

      發(fā)布時間:2021-01-26 14:15:45 |來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

      ZB25包裝機是在消化吸收意大利某公司GDX1包裝機的基礎(chǔ)上設(shè)計制造的軟包裝煙草包裝設(shè)備。ZB25包裝機是我國煙草行業(yè)的主流機型,具有效率高、性能穩(wěn)定的特點。出口帶是ZB25包裝機主機的一部分,是煙包從主機4號輪到下游機的輸送通道。通過電磁離合器的接合和分離,由主機的驅(qū)動機構(gòu)驅(qū)動皮帶旋轉(zhuǎn)。我廠目前使用的ZB25包裝機一直有一個未解決的問題。生產(chǎn)完成后,出口帶上的煙包無法正常轉(zhuǎn)移到下游機器并停留在傳送帶上,因此操作員只能手動拉出煙包,導致每天高達48.5包的廢煙包數(shù)量。手工切煙,一方面產(chǎn)生廢煙包,增加原輔材料消耗,另一方面影響生產(chǎn)效率,同時存在燙傷手的安全隱患?;谏鲜霈F(xiàn)象,設(shè)計一種新的控制方法迫在眉睫,既能影響正常生產(chǎn),又能在主機生產(chǎn)后停止輸出煙包時,實現(xiàn)出口帶上煙包的自動清空。
      一、問題現(xiàn)象。
      (一)原出口帶的控制原則。
      ZB25包裝機出口皮帶控制框圖如圖1所示。煙包存在檢測2B576安裝在ZB25包裝機的4輪出口處,是一個光纖檢測開關(guān),這個檢測是出口帶轉(zhuǎn)動的控制信號。當2B576檢測到煙盒時,傳送帶旋轉(zhuǎn),驅(qū)動煙盒從輪4的出口輸出。當沒有檢測到香煙盒時,傳送帶將立即停止旋轉(zhuǎn),以確保出口傳送帶上的香煙盒數(shù)量恒定(55盒)。

      包裝機出口皮帶控制框圖

      原控制系統(tǒng)的皮帶工作過程如下:主機正常運行時,煙包有無檢測2B576檢測到煙包,控制器輸入板無信號輸入,輸出板N7.21引腳無高電平輸出,固態(tài)繼電器V806不能通電,電磁離合器2Y972必須通電,皮帶與主機驅(qū)動嚙合,于是皮帶隨主機機械驅(qū)動轉(zhuǎn)動。
      (二)缺陷的癥結(jié)所在。
      生產(chǎn)結(jié)束,主機停止煙包輸出,光纖2B576檢測不到煙包,DC24V高電平信號送到控制板N12.4引腳,輸出板N7.21引腳輸出DC24V高電平信號,固態(tài)繼電器V806電動,輸出AC110V,電磁離合器電嚙合,皮帶與主機驅(qū)動斷開,皮帶停止轉(zhuǎn)動。通過對原控制系統(tǒng)的分析,發(fā)現(xiàn)缺陷的癥結(jié)在于設(shè)備廠家在正常生產(chǎn)時只考慮皮帶的自動啟停。當主機在生產(chǎn)結(jié)束時停止輸出煙包時,皮帶與主機驅(qū)動斷開,出口皮帶停止轉(zhuǎn)動,導致皮帶上剩余的煙包異常排空。
      二、改進方案設(shè)計。
      針對原控制系統(tǒng)的缺陷,我初步設(shè)計了三種新的控制方法。下面將逐一分析每個方案,通過比較其有效性、經(jīng)濟性和可維護性,找到最佳方案。
      (1)外部動力控制電磁離合器法。
      取代現(xiàn)有控制板,直接控制電磁離合器2Y972,增加110V交流電源。電磁離合器通過按鈕來開啟和關(guān)閉,從而實現(xiàn)電磁離合器的吸引和脫離,從而手動控制出口帶。電路原理如圖2所示。這種方案雖然可以實現(xiàn)清空煙包的目的,但只能實現(xiàn)手動控制,正常生產(chǎn)時皮帶不能自動啟停,不能保證皮帶上煙包數(shù)量不變。按鈕控制的110V交流電源不安全,觸點容易損壞。需要在出口皮帶上鉆孔和添加按鈕,因此施工布線復雜。

      包裝機外加電源電路圖

      (2)控制固態(tài)繼電器輸出電路的方法。
      控制固態(tài)繼電器V806的輸出電路,在固態(tài)繼電器的輸出引腳和電磁離合器2Y972之間增加一個開關(guān)按鈕,通過按鈕控制電磁離合器的通斷,可以手動控制出線帶。該方案中的按鈕直接控制110V交流電源,不安全,長時間頻繁操作容易損壞觸點。電路原理如圖3所示。

      包裝機控制固態(tài)繼電器電路圖

      (3)控制中央控制板輸出信號的方法
      在中控板的輸出引腳和固態(tài)繼電器V806之間增加一個開關(guān)按鈕,控制固態(tài)繼電器的輸入信號,從而控制電磁離合器2Y972和出線帶。該方案不僅可以實現(xiàn)正常生產(chǎn)過程中皮帶的自動啟動和停止,還可以在煙包需要清空時控制皮帶旋轉(zhuǎn)和清空煙包。按鈕控制24V低壓,安全可靠。按鈕可以安裝在電控柜上,方便安裝、接線和維護,電路原理如圖4所示。

      包裝機控制中央控制板輸出信號電路圖

      (4)最佳方案的選擇和優(yōu)化
      通過三種方案的綜合比較,第三種方案優(yōu)勢明顯,所以我決定采用第三種方案進行改進。為了提高第三個方案的可操作性,我做了三個優(yōu)化。為了識別按鈕的開關(guān)狀態(tài),指示燈用于提示操作員。由于組合式按鈕安全可靠,安裝接線方便,所以選用帶燈自鎖的組合式平型按鈕,點燈電壓為24伏DC。由于按鈕安裝在電控柜上,不需要重新鉆孔,也不會影響設(shè)備的整體外觀,所以按鈕安裝在電控柜的操作面板上。優(yōu)化后,完整的電路圖如圖5所示。

      包裝機優(yōu)化后控制中央控制板輸出信號電路圖

      三、新方法的實施和效果
      確定最佳方案后,我安裝在8#ZB25包裝機上。電控柜的待機位置安裝有帶燈的組合按鈕,
      按鈕的進線端分別接至中控板15號板和DC24V電源的引腳21,另一端接至固態(tài)繼電器V806的使能輸入信號和接地端,連接完成。當按下手動排空按鈕時,指示燈亮,出料帶旋轉(zhuǎn),出料帶上的煙包可以完全輸送到下游機器,不會產(chǎn)生廢煙包。經(jīng)過三個多月的跟蹤觀察,新裝置運行穩(wěn)定、安全、可靠,設(shè)計成功。
      四、結(jié)束語
      本文成功地設(shè)計了一種新的控制方法。通過增加一個手動清空按鈕,可以自動和手動控制傳送帶。既能滿足ZB25包裝機正常生產(chǎn)時的自動啟停,又能在生產(chǎn)結(jié)束時通過手動排空按鈕排空皮帶上剩余的煙包,徹底解決了出口皮帶煙包的浪費,帶來了經(jīng)濟效益,降低了混煙率和切絲率,從而提高了卷煙質(zhì)量,降低了操作人員的勞動強度,消除了手動切煙造成的手燒傷的安全隱患,達到了設(shè)計的預期目標,具有很好的推廣價值。

       

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