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      炭素陽極自動配料系統(tǒng)的設計,控制與應用.doc

      發(fā)布時間:2019-11-29 18:03:48 |來源:網絡轉載

      本文介紹自動配料系統(tǒng)炭素陽極自動配料系統(tǒng)的設計,控制與應用等知識。
      炭素陽極是鋁電解工藝中至關重要的原料。在炭素陽極的生產過程中,各種物料重量的配比準確與否,直接決定了產品質量的好壞。國內目前的炭素陽極配料過程,一般是采用配料車,用人工控制配料下料量的方法。這種方法很難確保配料比例的準確,經常出現(xiàn)在混捏過程中發(fā)現(xiàn)配料有誤差,需要進行補油操作。這樣的后果是影響了電解效率,甚至有陽極斷裂的現(xiàn)象發(fā)生。同時,由于炭素粉末很細,造成現(xiàn)場環(huán)境惡劣,對配料工人的身體健康構成很大威脅,因此我們設計了配料過程的自動配料控制系統(tǒng),采用先進的PLC控制技術和配料智能補償算法,運用變頻調速方式控制電機,實現(xiàn)了炭素陽極配料的精確計量和自動配料控制,不僅減輕了工人勞動強度,而且大大提高了炭素陽極的產品質量。

      自動配料系統(tǒng)簡介
      炭素陽極產品的生產需要經過原料的配料與預碎、原料的煅燒、破碎和篩分、配料方的編制與配料操作、混捏、壓型、焙燒的過程才能最終形成。本系統(tǒng)是其中配料、混捏的過程。
      固體炭素材料經破碎、篩分后,得到大小不同的各種力度的物料,存放在不同的儲料倉內。配料就是把各種不同力度、不同性質的材料按一定的比例進行混合的過程。而這一比例的確定,就是所謂配料的編制。把配料操作出來的干料和粘結劑在一定的溫度下混合,捏合成可塑性的糊狀,即為混捏。均勻的混捏,可以使制品的結構趨于完善,性能趨于穩(wěn)定?;炷蟮倪^程在混捏鍋中完成,混捏鍋主要是由雙層鍋體和一對麻花型絞刀以及減速傳動裝置組成,它是間斷性生產的設備,即加料 -混捏 -卸料周期地循環(huán)操作?;炷蟮倪^程分為干混和濕混兩個階段,即先將固體炭素原料顆粒加熱到100℃以上,然后再加入液體瀝青進行濕捏?;炷蟮墓に嚥僮髦饕强刂坪系臏囟群突炷髸r間。
      我公司炭素廠原由1、2 # 
      自動配料系統(tǒng)均采用電動小車實現(xiàn)配料的方法進行配料。磅稱裝在配料車上,在配料車行進過程中,始終需要操作工在配料車上進行操作,在惡劣的環(huán)境下控制配料車的行進、停止,并根據稱量的指示控制下料量,人為誤差極大。而混捏過程由電器連鎖系統(tǒng)完成,繁瑣的中間繼電器故障率高,不易維護。因此,針對所存在的問題,新增3系統(tǒng)配料的設計采用了自動控制。如圖1所示:
      新增3系統(tǒng)配料由自動控制實現(xiàn)生產全流程。原料存放在7個儲料倉內,使用電振給料器控制下料量,料分別下到三個配料倉中。PLC通過模擬量輸入模板,實時采樣監(jiān)測控制配料倉下料。在配料倉下方,采用變頻控制的運輸車,負責將三個配料倉內配置好的原料自動運送到空鍋等待的混捏鍋內。原料在混捏鍋中混捏,由PLC控制時間并自動下油。混捏結束后,拉糊車自動將糊料運送到天車起吊位置,等待天車。

      自動配料系統(tǒng)結構及組成

      炭素陽極配料自動控制系統(tǒng)選擇了日本三菱MITSUBISHI的A2AS系列PLC作為系統(tǒng)的下位機,上位機選擇惠普工控機,配以美國Intellution 
      FIX軟件,該軟件作為一種開放型軟件,具有與多種PLC系統(tǒng)能夠的接口,炭素陽極配料自動控制系統(tǒng)的總貌圖如圖2所示:
      PLC自動配料控制系統(tǒng)

      配料控制系統(tǒng)主要實現(xiàn)的功能包括:配料和運輸部分、瀝青下油部分、混捏部分自動控制。每個設備的運行狀態(tài)分為三種:就地、手動操作、自動控制。
      就地控制:由操作工在現(xiàn)場扳動切換開關轉入就地操作,PLC不輸出到該設備。
      手動控制:在上位機上對設備進行直接輸出。
      自動控制:PLC根據連鎖條件自動輸出到設備。

      自動配料系統(tǒng)算法設計
      自動配料算法由VB語言設計,通過DDE數(shù)據傳送到FIX軟件。生產操作人員在計算機上輸入生產產品類型、各種配料的技術參數(shù)和所陪物料的總重量,計算機能自動計算出各種物料的配比重量,并自動下載到PLC作為稱重控制依據。操作人員也可以在計算機上手工輸入和/或調整各種物料的配比。配料與總重量的修改,僅當本次配料過程結束后方可有效,配料過程中進行的修改不能影響本次配料配比。
      配料的原始依據來自篩分的純度結果。將純度值按照要求填入下表,其理論配料方案分別為:
      根據理論配料和處理分析結果進行第一次估算(百分比):
      +4 +2 +1 -0.5 0.075
      P1 P2 P3 P4 P5 
      純度物料 +4 +2 +1 +0.5 +0.15 0.025 -0.015
      4-2mm A1 A2 A3 A4
      2-1mm B1 B2 B3
      1-0mm C1 C2 C3 C4 C5
      球磨粉   D1 D2 D3 D4
      E1 E2 E3
      配料及計算參數(shù)表
      根據理論配料和處理分析結果進行第一次估算(百分比):
      4-2料子粒重(G1): G1= P2/A2
      2-1粒子料重(G2): G2= P3-G1×A3
      球磨粉料重(G4):G4= P5-G5×E3
      收塵粉料重(G5): G5=(%1至10%)逐調
      1—0粒子料重: G3=1—G1—G2—G4—G5
      根據估算結果,帶入負算公式進行自動復算,得出最終重量配比值,作為控制依據。最后進行驗算,驗算結果由下式確定:
      G1×A1<P1 G1×A2+G2×B1≈P2±1
      G1×A3+G2×B2+G3×C1≈P3±1
      (D3+D4)×G4+(C4+C5)×G3+(E2+E3)×G5≈P4±2
      C5×G4+D4×G4+E3×G5≈P5±1
      驗算結果合格,則配料計算結果可由配料自動控制程序使用。

      自動配料系統(tǒng)的啟動 
      和停止由操作工在上位機上進行操作。PLC根據上位機所輸出的配比值,自動控制7個電振給料器的下料量。對于3個配料斗而言,各種物料的下料順序應遵循按照所占比例由大到小的過程依次下料。自動配料過程的過沖量根據給定值與實際值的差值自動動態(tài)調整,最大限度保證配料的精確性。振動給料稱量系統(tǒng)采用二步振料,既快速振料90%后,慢速振料10%。采用微機控制 
      整個振料配料過程,根據上一次振料的終值與設定值的之差,進行本次振料值補償。
      根據本系統(tǒng)對某物料重復撐量的特點,能利用過去的稱量誤差數(shù)據對未來空間物料量的估計進行補償,保持誤差在最小的范圍內波動。控制算法如下:
      振動速度由下式決定:
      S1.........SJI>(90%×Wg)
      S= S2.........SJI>(90%×Wg)
      0 .........SJI=Wg+ε
      SJI為第I次采集的數(shù)據,S1為慢振速度,S2為快振速度,令:
      C1=90%×Wg 
      C2=(1-90%)×Wg
      則可得各速度對應下料量:
      C1.........ed >λ
      Y={ C2.........ed >λ
      0 .........ed >ε
      當稱量誤差超出不靈敏帶且e△有發(fā)散趨勢時,采用累計補償。開始進入累加補償?shù)姆Q量次數(shù)為X,累積補償持續(xù)到稱量誤差區(qū)域收斂為止。當稱量誤差向e△內收斂時,采用恒值補償,一旦進入不靈敏帶之中,則將補償值清零,不對其進行補償。
      [3.5 拉糊小車控制
      當處于自動控制的混捏鍋混捏過程完成后,操作人員根據小車上料斗情況,按動確認按鈕,拉糊小車自動運行到相應的混捏鍋下面,等待接料。混捏鍋門關閉以后,小車自動運行到天車起吊位置,等待天車。上述部分全部由PLC自動控制實現(xiàn)。
      3.6 專家診斷系統(tǒng)
      在本系統(tǒng)中,專家診斷系統(tǒng)在自動控制過程中通過連鎖提示畫面實現(xiàn)連鎖過程提示、連鎖故障診斷以及操作失誤判斷等。該系統(tǒng)由PLC進行判斷,在連鎖示意的畫面上進行顯示,并在報警屏上予以提示。一旦產生連鎖故障,將有相應報警聲響,報警屏有紅色故障提示,操作工可由連鎖示意圖查找故障原因。
      3.7 變頻技術應用
      隨著現(xiàn)代工業(yè)技術的發(fā)展,生產過程對電氣傳動的運行精度要求日益提高,同時也對節(jié)能提出了要求,而變頻調速技術正好能夠滿足此種要求。為了實現(xiàn)自動配料的準確性,本系統(tǒng)7個電振給料機、配料車、拉糊小車均采用了變頻調速。在自動配料系統(tǒng)中,我們選用龍芯616G5A系列電流型變頻器。該系列變頻器除了能滿足調速的要求外,還具有過壓、過流、欠壓、過載、接地等完善的保護功能。
      3.8 工業(yè)電視監(jiān)視系統(tǒng)
      在本系統(tǒng)中,采用了四套工業(yè)電視顯示,分別從儲料倉下料過程、配料車配料過程、瀝青下油過程和拉糊小車拉料過程四個方面進行了監(jiān)視。操作工在主控室中可以從各個方位監(jiān)視本系統(tǒng)工藝的全過程,在不去現(xiàn)場的情況下也能完全了解現(xiàn)場生產狀況,避免了控制系統(tǒng)不能控制的一切異常故障的出現(xiàn)。
      自動配料系統(tǒng)應用的發(fā)展效益前景
      該系統(tǒng)經過現(xiàn)場運行證明系統(tǒng)硬件合理,軟件設計完善,功能齊全,保證了生產過程穩(wěn)定運行,提高了產品的質量和產量,降低了能耗,改善了勞動條件。該系統(tǒng)的應用,填補了國內同行業(yè)計算機自動監(jiān)控的空白,推動了國內碳素陽極自動配料系統(tǒng)技術的進一步發(fā)展,具有十分顯著的經濟效益和社會效益。

       

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