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      焦化廠配煤系統(tǒng)的組成原理和使用

      發(fā)布時(shí)間:2021-03-24 17:50:00 |來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

      本文詳細(xì)介紹山西焦化廠配煤過(guò)程中,由電子皮帶秤稱量系統(tǒng)、調(diào)節(jié)器、變頻器及上住機(jī)構(gòu)成的計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)的控制原理、系統(tǒng)組成及實(shí)現(xiàn)功能。
      1,引言
      配煤生產(chǎn)工藝是焦化行業(yè)焦炭生產(chǎn)過(guò)程的關(guān)鍵環(huán)節(jié),配合煤的質(zhì)量直接影響焦炭的質(zhì)量。煉焦配合煤是利用多種不同性質(zhì)的單種煤按一定比例配合而成,因此.控制好配煤比具有極其重要的意義。
      2,現(xiàn)有設(shè)備在生產(chǎn)過(guò)程中存在的問(wèn)題
      (1)在用設(shè)備陳舊簡(jiǎn)陋,采用加減圓盤(pán)給料機(jī)套筒、增加減小轉(zhuǎn)盤(pán)刮板開(kāi)度,人工調(diào)節(jié)給定量。這種操作方法落后、不可靠、精度低;煤的流量大小受煤塔煤量、轉(zhuǎn)盤(pán)刮板機(jī)速度或套簡(jiǎn)開(kāi)度的影響,人工控制轉(zhuǎn)盤(pán)刮板或套筒開(kāi)度,必然精度低,影響配比的準(zhǔn)確性。
      (2)用人工跑盤(pán)稱量的方法來(lái)計(jì)算檢測(cè)配比量,造成勞動(dòng)強(qiáng)度大,檢測(cè)結(jié)果滯后,不能及時(shí)地進(jìn)行配比調(diào)節(jié);在要求小量配比量的情況下,無(wú)法實(shí)現(xiàn)。
      3,自動(dòng)配煤系統(tǒng)的構(gòu)成
      我山西焦化廠對(duì)3焦?fàn)t使用的1~9配煤槽進(jìn)行自動(dòng)配煤改造,自動(dòng)配煤系統(tǒng)于1998年3月投入使用,取得了良好的效果。
      國(guó)內(nèi)焦化行業(yè)配煤采用自動(dòng)控制系統(tǒng)的較多,基本都由兩太部分組成:檢測(cè)部分和控制部分。檢測(cè)部分有皮帶電子秤、沖板流量計(jì)、核子秤等不同形式;控制部分有振動(dòng)給料機(jī)、可控硅調(diào)速、滑差電機(jī)調(diào)速等形式。根據(jù)山西焦化廠的煤種和設(shè)備的實(shí)際情況,檢測(cè)部分選用皮帶電子秤,控制部分選用變頹調(diào)速器。
      3·1,DCS系統(tǒng)組成
      DCS系統(tǒng)的硬件組成如下圖所示,主要由5部分組成。
      ①JGc-49喂料秤
      稱量系統(tǒng)是自動(dòng)配煤系統(tǒng)的關(guān)鍵,測(cè)量的準(zhǔn)確與否直接影響控制精度。本系統(tǒng)選擇了徐州三原公司的JGC~40喂料秤,它有兩個(gè)特點(diǎn):稱重橋架部分獨(dú)具特色的杠扦設(shè)計(jì)采用柜形結(jié)構(gòu)使表面積灰達(dá)到最小,剛性強(qiáng);秤的支點(diǎn)采用特制無(wú)磨擦橡膠支點(diǎn),具有防水、防蝕、防震等特點(diǎn)。傳力結(jié)構(gòu)為一次傳力,無(wú)配重,減少非線性誤差。傳感器為二次密封,在安裝、使用、維修時(shí)減少損壞因素速度傳感器連接在從動(dòng)滾筒上,消除了皮帶打滑所產(chǎn)生的誤差。
      ②二次儀表(201積算器)
      全數(shù)字化操作,數(shù)字處理、積分、累加具有最佳無(wú)漂移的穩(wěn)定性,所有指令全部通過(guò)按鍵輸人,簡(jiǎn)單方便,而且皮帶秤儀表對(duì)故障有自檢和記錄功能,并帶有RS232、RS485通訊接口。輸運(yùn)機(jī)部分采用硫化接頭環(huán)形膠帶,主從動(dòng)滾筒為包膠鼓形,一次調(diào)整不跑偏,可減小對(duì)計(jì)量的影響。
      (3)WEST-8100調(diào)節(jié)器
      采用從英國(guó)WEST公司進(jìn)口的8100型智能調(diào)節(jié)器,具有可選的P、PI、PID等控制方法、自整定自適應(yīng)功能、半雙工通訊接口RS一485、手動(dòng)/自動(dòng)無(wú)擾切抉、本地/遠(yuǎn)程設(shè)定值輸入功能、內(nèi)部參數(shù)停電保持等主要功能。
      ④ACSS01變頻器
      ACS501變頻器為ABB公司生產(chǎn),采用新穎的高速開(kāi)關(guān)元件IGBT、高功能16位微處理器,運(yùn)用PWM控制方式。內(nèi)部參數(shù)為三級(jí)菜單,操作方便,具有強(qiáng)大的應(yīng)用宏程序,頻率范圍寬、調(diào)速穩(wěn)定、啟動(dòng)力矩小。
      ⑤PLC(可編程邏輯控制器)
      采用歐姆龍CQM1型,具有體積小、速度高、柔性化等特點(diǎn),在配料過(guò)程中主要進(jìn)行可逆皮帶秤機(jī)位置轉(zhuǎn)動(dòng)方向、報(bào)警燈指示、運(yùn)行指示、稱重喂料/給料設(shè)備的啟/停、料頭、料尾的處理。
      ⑥上位機(jī)
      采用研華IPC一610工控機(jī),主要與201積算器進(jìn)行通訊.實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)管理功能,與8100調(diào)節(jié)器進(jìn)行通訊.實(shí)現(xiàn)自動(dòng)計(jì)算和下達(dá)配比功能。
      3·2,DCS系統(tǒng)工作原理
      本配料系統(tǒng)依據(jù)計(jì)算機(jī)集做控制系統(tǒng)的構(gòu)成原則而設(shè)計(jì),即控制分級(jí)、危險(xiǎn)分散、管理集中。其基本工作原理為:在圓盤(pán)給料設(shè)備下方安裝的皮帶電子秤完成物料的計(jì)量變速工作,當(dāng)物料通過(guò)秤體時(shí),重量信號(hào)和速度信號(hào)被送到二次儀表,通過(guò)信號(hào)放大一A/D轉(zhuǎn)換一運(yùn)算得出流量和累重,同時(shí)輸出一個(gè)正比于流量的4—20mA電流信號(hào)到多功能調(diào)節(jié)器,訶節(jié)器經(jīng)過(guò)PID運(yùn)算輸出一個(gè)4—20mA的電流調(diào)節(jié)信號(hào)給變顙器,由變頻器調(diào)節(jié)圓盤(pán)電機(jī)的轉(zhuǎn)速,以實(shí)現(xiàn)給料量的大小。
      在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)控制主要由訶節(jié)器或上位機(jī)下達(dá)配比量。對(duì)測(cè)量出的物料流量與設(shè)定量進(jìn)行比較,由調(diào)節(jié)器給出一個(gè)調(diào)節(jié)量給變頻器,調(diào)節(jié)圓盤(pán)的電機(jī)轉(zhuǎn)速,根據(jù)需求量的大小調(diào)節(jié)給定量的大小,通過(guò)整個(gè)閉環(huán)系統(tǒng)的反復(fù)調(diào)節(jié)直到最佳控制狀態(tài)。
      可編程控制器實(shí)現(xiàn)整個(gè)系統(tǒng)的聯(lián)鎖,使系統(tǒng)運(yùn)行起來(lái)更加可靠,工業(yè)PC通過(guò)網(wǎng)絡(luò)分別對(duì)皮帶電子秤、調(diào)節(jié)器、PLC進(jìn)行通訊,PC機(jī)按配料工藝實(shí)現(xiàn)過(guò)程以動(dòng)態(tài)畫(huà)面形式反映上料、配料、送料及相關(guān)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài),運(yùn)行中出現(xiàn)超限故障時(shí),將出現(xiàn)漢字報(bào)警提示,井啟動(dòng)報(bào)警器(聲、光)報(bào)警,或者停機(jī)或換倉(cāng)。
      3·3,系統(tǒng)軟件(包括C語(yǔ)盲、UCDOS漢字系統(tǒng)、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)通訊軟件)
      山西配煤系統(tǒng)軟件擔(dān)負(fù)著數(shù)據(jù)采集與控制,包括201儀表、調(diào)節(jié)器及PIC的數(shù)據(jù)采集與整理,有存儲(chǔ)、顯示、打印、報(bào)表、核定、現(xiàn)場(chǎng)小車(chē)位置、科倉(cāng)料位、下達(dá)配比等功能。系統(tǒng)軟件采用集成界面,提示用戶可采用的功能組態(tài)。用戶只需進(jìn)行簡(jiǎn)單的操作,便可以使用及熟悉本系統(tǒng),在程序設(shè)計(jì)中采用模塊化方式,使程序可讀性強(qiáng)、移植性強(qiáng)。具體功能有:系統(tǒng)畫(huà)面、多功能菜單、控制狀態(tài)、歷史趨勢(shì)、配比、故障登錄、打印報(bào)表、幫助信息等。
      3-4,系統(tǒng)主要性能指標(biāo)
      ①單機(jī)電子皮帶秤計(jì)量精度:±1/200
      ②系統(tǒng)控制精度:±1/l00
      ③系統(tǒng)最大配煤能力:500t/h
      ④工業(yè)網(wǎng)絡(luò)配置:波特率:375kbps/62.5kbps;傳輸距離:1.2km;節(jié)點(diǎn)數(shù):28點(diǎn)
      4,使用效果
      本配煤系統(tǒng)無(wú)需人工跑盤(pán)進(jìn)行測(cè)量,大大提高了測(cè)量精度,能快速準(zhǔn)確地按配比量要求進(jìn)行配量;同時(shí),套筒可提升至最高位置、圓盤(pán)刮板調(diào)到最大開(kāi)度,這樣可大量減少斷流量和堵塞現(xiàn)象。由于應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù),可進(jìn)行人工無(wú)法調(diào)整的大配量或小配量的操作,單機(jī)最小配量可達(dá)200克/秒。系統(tǒng)可在幾分鐘內(nèi)改變配比,大大縮短了人工跑盤(pán)進(jìn)行配比調(diào)節(jié)的時(shí)間,能較好地適應(yīng)配比頻繁改動(dòng)和煤槽更換的變化,同時(shí)可降低工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高勞動(dòng)生產(chǎn)率,變頻器的應(yīng)用可節(jié)約電能,減小對(duì)電機(jī)的傷害利用上位機(jī)下達(dá)配比時(shí),在一個(gè)或多個(gè)煤槽發(fā)現(xiàn)斷流或流量減少時(shí),計(jì)算釓可根據(jù)下達(dá)的配比量迅速自動(dòng)調(diào)整其它煤槽的相應(yīng)的配量,確保配比的準(zhǔn)確可靠,這是人工無(wú)法實(shí)現(xiàn)的功能。本系統(tǒng)自投運(yùn)以來(lái),測(cè)量準(zhǔn)確,控制效果良好。配煤準(zhǔn)確度達(dá)到100%,比人工跑盤(pán)提高了10%,為穩(wěn)定3焦?fàn)t的焦炭質(zhì)量起到了重要作用。

       

      作者:邱燦洪

       

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