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      給煤機(jī)控制與稱重系統(tǒng)的改造

      發(fā)布時(shí)間:2020-10-12 10:40:02 |來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

      1概述
      廣東某發(fā)電有限責(zé)任公司2X600MW機(jī)組——G-1900/25.4-YM4型鍋爐均由哈爾濱某有限責(zé)任公司提供’每臺(tái)爐配備6臺(tái)沈陽華某裝備有限公司生產(chǎn)的GM-BSC21-26型耐壓式稱重給煤機(jī)。GM-BSC21-26型耐壓式稱重給煤機(jī)具有給煤機(jī)斷煤、給煤機(jī)落煤口堵煤、給煤機(jī)皮帶跑偏、給煤機(jī)內(nèi)部超溫、清掃電機(jī)異常等報(bào)警測點(diǎn),其中給煤機(jī)落煤口堵煤跳閘給煤機(jī)。給煤機(jī)調(diào)節(jié)回路主要由演算調(diào)節(jié)器、變頻器、稱重傳感器、轉(zhuǎn)速傳感器四部分構(gòu)成,能實(shí)現(xiàn)連續(xù)均勻地給煤,并根據(jù)鍋爐燃燒控制系統(tǒng)的要求,無級(jí)、快速的調(diào)節(jié)給煤機(jī)出力,使實(shí)際給煤量與鍋爐負(fù)荷相匹配。

      2改造前存在的問題
      廣東某發(fā)電有限責(zé)任公司1、2號(hào)機(jī)組整套啟動(dòng)至168結(jié)束期間,給煤機(jī)頻繁跳閘,其中1號(hào)爐A給煤機(jī)跳閘2次,B.C、D,F給煤機(jī)各跳閘1次;2號(hào)爐A給煤機(jī)跳閘1次,后經(jīng)檢查,確認(rèn)給煤機(jī)控制系統(tǒng)在電源設(shè)計(jì)上存在缺陷:給煤機(jī)斷煤、堵煤、皮帶跑偏、內(nèi)部超溫等就地測點(diǎn)220V交流工作電源與就地控制柜內(nèi)PLC電源為同一路空開供應(yīng),由于給煤機(jī)就地測點(diǎn)的防護(hù)等級(jí)以及質(zhì)量問題,就地測點(diǎn)受潮或進(jìn)水后短路,220V交流工作電源接地,控制柜內(nèi)部電源空開跳閘,PLC失電,最終導(dǎo)致給煤機(jī)跳閘,對機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行造成一定的威脅。
      而給煤機(jī)稱重系統(tǒng)測量的燃料量,直接傳送至DCS系統(tǒng),參與爐膛總煤量的計(jì)算,而總煤量的準(zhǔn)確性直接影響單位發(fā)電量的煤能,但我公司給煤機(jī)皮帶稱計(jì)量系統(tǒng)始終存在著一定的誤差,所有給煤機(jī)演算器零點(diǎn)和量程平均運(yùn)行15天左右就發(fā)生較大的漂移,個(gè)別給煤機(jī)運(yùn)行1周后,煤量計(jì)量就出現(xiàn)較大的誤差,零點(diǎn)和量程漂移量最大的達(dá)到5%和8%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于精度要求的0.5%,雖然經(jīng)過頻繁的標(biāo)定,但給煤機(jī)速度傳感器和稱重傳感器的穩(wěn)定性較差,計(jì)量精度受到極大影響,并且在給煤機(jī)標(biāo)定過程中,需要將200多公斤的鏈碼壓在給煤機(jī)皮帶上,皮帶與鏈碼的摩擦對給煤機(jī)皮帶、皮帶托輻、膠帶電機(jī)等使用壽命造成影響,同時(shí)標(biāo)定的效果不佳。
      3改造的實(shí)施
      為消除以上給煤機(jī)在控制方面的隱患,提高給煤機(jī)皮帶稱計(jì)量精度,確保給煤機(jī)運(yùn)行的穩(wěn)定性,經(jīng)過市場調(diào)研,最終決定給煤機(jī)控制與稱重系統(tǒng)的改造主要選用德國某公司產(chǎn)品,以增強(qiáng)系統(tǒng)在技術(shù)性能、穩(wěn)定運(yùn)行、計(jì)量精度方面的可靠性。

      3.1系統(tǒng)構(gòu)成及原理
      給煤機(jī)系統(tǒng)主要包括給煤機(jī)本體、傳動(dòng)部分、各種安全保護(hù)裝置、測速裝置、稱重傳感器、流量積分控制器、安全回路控制器及標(biāo)定部分,其中的測速裝置、稱重傳感器、流量積分控制器及安全回路控制器對整個(gè)給煤機(jī)控制系統(tǒng)的安全、性能及可靠性上起著至關(guān)重要的作用。

      3.2給煤機(jī)系統(tǒng)構(gòu)成
      3.2.1稱重部分:稱重系統(tǒng)是整個(gè)給煤機(jī)核心,它關(guān)系到計(jì)量的準(zhǔn)確性,核心部件是稱重傳感器。
      3.2.2測速部分:測速部分也是比較重要的部位之一,它的核心部件是測速傳感器。
      系統(tǒng)需要的給煤量(rate):
      給煤量(rate)=載荷(load)X速度(speed)
      也就是說重量與速度這兩個(gè)參數(shù)都必須測量得要準(zhǔn)確,無論哪一個(gè)不準(zhǔn)雀都將影響到整個(gè)系統(tǒng)測量的準(zhǔn)確性。
      3.2.3儀表部分;是整個(gè)培煤機(jī)系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)功能最多的部分,主要用于:
      I:接收來自稱重傳感器的mV信號(hào)
      II:接收來自測速傳感器的脈沖信號(hào)
      III:接收來自DCS系統(tǒng)給出的指令信號(hào)
      IV:做PID運(yùn)算,然后輸出信號(hào)調(diào)節(jié)皮帶機(jī)的電機(jī)
      V:累加煤量及數(shù)據(jù)通迅3.2.4輔助部分:包括清掃系統(tǒng)、保護(hù)系統(tǒng)(堵煤)、切換系統(tǒng)等。
      給煤機(jī)系統(tǒng)示意圖:

      給煤機(jī)系統(tǒng)示意圖

      3.3改造技術(shù)方案
      3.3.1稱重部分
      拆除原稱重傳感器,釆用原裝進(jìn)口單托餛皮帶秤(型MS1-2).

      單托餛皮帶秤

      西門子單托輻原裝進(jìn)口皮帶秤(型號(hào):MSI-2)是用于惡劣環(huán)境的重負(fù)荷、髙精度、單托輾皮帶秤。它為各種物料提供高精度、連續(xù)在線的稱重,采用己獲得專利的平行四邊稱重傳感器,使其對垂直力
      有快速的響應(yīng),以確保對物料負(fù)荷的迅速響應(yīng),甚至在不均勻或小負(fù)荷時(shí),在托輻間距短和皮帶快速運(yùn)行時(shí),也可提供杰出的精度和重復(fù)性。

      單托輻原裝進(jìn)口皮帶秤

      單托輻原裝進(jìn)口皮帶秤

      3.3.2測速部分
      我公司給煤機(jī)原測速傳感器,每轉(zhuǎn)輸出600個(gè)脈沖,改造后釆用原裝進(jìn)口速度傳感器(PIF-5),每轉(zhuǎn)輸出1024個(gè)脈沖,以提高測速精度。

      測速傳感器

      測速傳感器技術(shù)指標(biāo)如下:
      1)    在出口信號(hào)頻率下的高性能:300KHZ
      2)    溫度范圍:-30?10(TC
      3)    防護(hù)等級(jí):IP67
      4)    卓越的抗震能力和防震能力
      5)    可編程分辨率達(dá)到96000cpt
      3.3.3儀表部分
      采用某公司的配套積分儀(BW500),它是基于電子皮帶稱的原理而設(shè)計(jì)的,其可接收重量和速度信號(hào)并進(jìn)行處理,從而得到瞬時(shí)和累計(jì)流量。模擬量輸入、輸出,有閉環(huán)控制功能,輸出控制變頻器來調(diào)整皮帶的轉(zhuǎn)速,給定量能夠遠(yuǎn)程設(shè)定,手自動(dòng)切換.開關(guān)量輸入輸出及遠(yuǎn)傳累計(jì)量。具備各種報(bào)警功能:雙行字符顯示,支持多種通訊協(xié)議、具有現(xiàn)場總線功能。如Modbus,RTU、ProfibusxABRT0及Devicenet等協(xié)議。
      具體指標(biāo)如下:
      1)    供電:230VAC
      2)    輸入:0-45mv,1-2000HZ脈沖
      3)    精度:0.02%
      4)    保護(hù)等級(jí):IP65,外形:285nunWX209mniHX92nunD
      5)    兩個(gè)遠(yuǎn)程轉(zhuǎn)換累計(jì)器
      6)    模擬量輸入:2路
      7)    模擬量輸出:3路
      8)    輸入阻抗:W800Q
      9)    各5個(gè)開關(guān)量可編程輸入輸出
      10)    各兩個(gè)可編程模擬量輸入輸出
      11)    通訊接口:RS232和RS485
      12)    可遵循協(xié)議:Modbus,Profibus
      13)    具有參數(shù)掉電保持功能,保持時(shí)間10年以上
      14)    輸出供電為隔離的24VDC在50mA有短路保護(hù)
      3.3.4控制部分
      控制部分改造為改造的中心環(huán)節(jié),改造具體包括兩個(gè)組成部分:閉環(huán)控制回路部分、電氣回路控制部分。改造的總體思路是將原控制系統(tǒng)的所有部分均取消(包括原動(dòng)力柜及控制柜),釆用一臺(tái)控制柜完成整套給煤機(jī)的控制工作•給煤機(jī)斷煤、堵煤、皮帶跑偏、內(nèi)部超溫等信號(hào)的工作電源由原先的220V交流電改為24V直流電,降低維護(hù)時(shí)危險(xiǎn)性,同時(shí)也降低給煤機(jī)運(yùn)行時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)性??刂葡到y(tǒng)接口原理圖如下:

      3.3.5閉環(huán)控制回路部分
      閉環(huán)控制回路部分由積分儀表(ACCU500)、變頻器(安川G7)、速度傳感器(PIF-5)及稱重部分(MSI-2)構(gòu)成。稱重信號(hào)及速度信號(hào)經(jīng)過積分儀表處理轉(zhuǎn)換成瞬時(shí)流量[RATE二SPEEDXLOAD],該流量信號(hào)與DCS給定信號(hào)進(jìn)行比較,經(jīng)PID運(yùn)算輸出
      (4-20mA)至變頻調(diào)速器,從而控制給煤機(jī)按給定的給煤率運(yùn)行。系統(tǒng)原理圖如下:

      稱重系統(tǒng)原理圖

      3.3.6電氣回路控制部分
      電氣控制部分以西門子S7-200PLC及擴(kuò)展模塊
      EM235為控制中心,控制信號(hào)及報(bào)警信號(hào)經(jīng)邏輯處理后進(jìn)而控制給煤機(jī)的運(yùn)行和容積運(yùn)行方式的切換,PLC接口原理圖如下:

      PLC接口原理圖

      3.4標(biāo)定方式
      3.4.1最準(zhǔn)確的方法是實(shí)物校驗(yàn):因?yàn)槿魏文M的校驗(yàn)方式都無法模仿實(shí)物在皮帶上的特性。對于皮帶稱來說,最好的校驗(yàn)方法是用高精度料斗秤進(jìn)行校驗(yàn),前提條件是料斗秤的精度大于皮帶秤的精度。因?yàn)榱隙烦邮庆o態(tài)稱,而皮帶稱是動(dòng)態(tài)秤,因此可以校驗(yàn)皮帶秤,這種方法也是常用的而且比較準(zhǔn)確。
      3.4.2磋碼標(biāo)定:破碼標(biāo)定雖然不能100%模擬實(shí)煤在皮帶上的狀態(tài),但它相對皮帶是靜止的,相對鏈碼要穩(wěn)定許多,因此掛(壓)花碼標(biāo)定對給煤機(jī)系統(tǒng),在不具備實(shí)煤標(biāo)定的情況下是最佳的標(biāo)定方法,即提高了精度又減小了維護(hù)星。
      4改造后的效果
      改造后的給煤機(jī)運(yùn)行狀況穩(wěn)定,且改造后的給煤機(jī)釆用掛(壓)注碼標(biāo)定后工作鼠和維護(hù)量大大降低,同時(shí)又提高了標(biāo)定的精度。通過6個(gè)多月的實(shí)際運(yùn)行,改造后給煤機(jī)煤量計(jì)量精度始終控制在0.5%以內(nèi),完全滿足現(xiàn)場實(shí)際生產(chǎn)需要。
      5結(jié)語
      改造后的給煤機(jī)控制與稱重系統(tǒng)均釆用了國外設(shè)備,系統(tǒng)控制精度高、穩(wěn)定性好,電氣控制部分釆用PLC軟控制方式,為日后的改進(jìn)及擴(kuò)展留有相當(dāng)大的余地,終身免維護(hù)運(yùn)行。在控制功能上以簡單、實(shí)用為宗旨,盡量減小系統(tǒng)運(yùn)行耳程中的故障環(huán)節(jié)。

       

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