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ENGLISH0755-88840386發(fā)布時間:2020-06-15 15:05:21 |來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載
2.降低接包機爬坡高度
水泥掉袋后,水泥袋在接包機上出現(xiàn)打滑現(xiàn)象, 此時需要在接包機處安排專人拉包、扶包,稍有疏忽 將會在接包機上面出現(xiàn)掛包現(xiàn)象,甚至有嚴重的堆包 卡死事故,包裝破袋率很高,而且還造成停產(chǎn)。經(jīng)查看 圖紙資料發(fā)現(xiàn),設(shè)計初期按人工裝車設(shè)計,未考慮裝 車機裝車,后因我公司要求設(shè)計為裝車機裝車以便實 現(xiàn)一期生產(chǎn)線年產(chǎn)100萬t的目標。但此時各設(shè)備的 土建基礎(chǔ)已經(jīng)就緒,所以將接包機下游的設(shè)備進行了 變更,這樣就造成接包機爬坡角度太高,從而出現(xiàn)上 述故障。經(jīng)過實地考察,結(jié)合生產(chǎn)實際需要,我們作出 了抬高包裝機、降低接包機爬坡角度的技術(shù)改造,具 體實施為:將包裝機整體抬高600mm,包裝機上側(cè)的 軟連接相應(yīng)截斷,經(jīng)測算和計量將接包機爬坡角度降 低了 6。左右(現(xiàn)爬坡角度在18。左右)。通過上述改造 后,解決了水泥袋在接包機上打滑的現(xiàn)象,有效地避 免了掛包和堆包事故的發(fā)生。
3.音叉料位計的維護
包裝機回轉(zhuǎn)料倉內(nèi)顯示有料,包裝機在工作而不 灌裝水泥,經(jīng)檢查是控制料倉料位的下限位音叉料位 計上黏結(jié)有物料,給料機始終得不到開機信號致使無 料可放,將該料位計上物料清除后解決了該故障。經(jīng)分析認為,造成垓故障的原因如下:一是陰雨 天氣時水泥輸送斜槽密封不太好,在負壓作用下有水 汽進入,造成部分水泥黏結(jié)在料位計上,二是水泥停包 時回轉(zhuǎn)料倉內(nèi)水泥物料較多,同樣也有部分水泥黏結(jié) 在料位計上。當料位計上黏結(jié)的水泥越來越多時,就 影響控制信號的產(chǎn)生。解決措施:一是對水泥輸送斜 槽加強密封,防止水氣進入;二是停包時將回轉(zhuǎn)料倉 內(nèi)水泥物料包完;三是對料位計經(jīng)常進行檢査清理。 4完善包裝系統(tǒng)的連鎖當裝車工裝滿一車水泥后停裝車機時,水泥接包 機和到裝車機的皮帶機均停機,但包裝機仍在工作, 這樣水泥袋掉在接包機上面造成堆包、掛包現(xiàn)象,增 大了包裝破袋率,同時增加了工人的勞動強度,降低 了臺時產(chǎn)量。經(jīng)研究分析,認為是由于水泥接包機和 包裝機在常規(guī)設(shè)計時沒有電氣連鎖。于是根據(jù)生產(chǎn)中 現(xiàn)場需要,組織電氣人員在包裝機回轉(zhuǎn)電動機控制線 路上串接一對接包機運行接觸器的常開觸點進行兩 者的連鎖,水泥接包機運行后包裝機才會開啟,而水 泥接包機停止運行后,包裝機隨之停機。
4.稱重倉的進料自動控制改造
包裝機上方稱重倉內(nèi)的水泥供料原設(shè)計由中控 人員手工操作,當倉重顯示30t時關(guān)閉供料的流量閥 和氣動閥,當倉重顯示10t時開啟。由于中控操作師 每班只有一人,要控制水泥粉磨系統(tǒng)的同時監(jiān)管包裝 系統(tǒng),稍有疏忽就會發(fā)生冒倉或供料不足現(xiàn)象。為此 在中控程序中將倉重信號與流量閥和氣動閥進行連 鎖,10t和30t分別設(shè)為倉重的下、上限,當倉重達到 上、下限時,發(fā)出信號去自動關(guān)閉或開啟供料流量閥 和氣動閥,避免了以上事故的發(fā)生。
5.結(jié)束語
通過對該系統(tǒng)控制功能的完善,以及對系統(tǒng)設(shè)計 上的不足進行技術(shù)改造,如包裝機和接包機連鎖、稱 重倉料位的自動控制功能實現(xiàn)、抬高包裝機以降低接 包機爬坡角度的技術(shù)改造,同時加強管理和崗位操作 技能培訓,提高了及時處理現(xiàn)場設(shè)備故障的能力。按 照使用說明書的方法對包裝機故障進行診斷和處理, 如制作配電環(huán)的防塵護板,并制訂定期對配電環(huán)清灰 制度,解決了水泥把配電環(huán)淹沒造成固定碳刷的刷架 斷裂引起銅環(huán)的短路,致使包裝機一開機立即跳閘的 故障。目前包裝系統(tǒng)運轉(zhuǎn)率較生產(chǎn)初期提高了 20%, 每臺水泥包裝機臺時產(chǎn)量達到125 t/h以上,包裝袋 破損率由1%降低為0.2%以下,同時大大降低了工 人的勞動強度。
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