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0755-88840386發(fā)布時(shí)間:2020-06-09 11:43:26 |來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載
安鋼焦化廠回收一系脫氨工序用硫酸對(duì)焦?fàn)t煤氣進(jìn)行脫 氨,產(chǎn)生鉉鹽(硫酸鉉,簡(jiǎn)稱硫鉉),需按一定的規(guī)格包裝后再進(jìn)行銷售。自動(dòng)定量包裝機(jī)控制系統(tǒng)是包裝、計(jì)量顆粒狀及片狀物 的設(shè)備,適用于對(duì)硫鉉的包裝。該系統(tǒng)通過智能電控制系統(tǒng)控 制,由人工套袋、觸動(dòng)行程開關(guān)后,自動(dòng)完成夾袋、稱重、放料、放 袋等工序,配以輸送、縫包等輔機(jī),形成一條計(jì)量、包裝、封口、輸 送生產(chǎn)線。在長(zhǎng)期使用過程中,出現(xiàn)過多種故障,針對(duì)具體問題, 対包裝機(jī)做了改進(jìn),改進(jìn)后系統(tǒng)已穩(wěn)定運(yùn)行8年,具有稱量快, 經(jīng)久耐用的優(yōu)點(diǎn)。
自動(dòng)定量包裝機(jī)控制系統(tǒng)主要由秤體、電控柜、電磁閥控制 箱組成。其中秤體包括:儲(chǔ)料斗(帶電振),人工調(diào)節(jié)閘板, 粗、細(xì)控制閘板,稱重料斗,2個(gè)稱重傳感器,放料閘板(料門),下 料錐形斗,夾袋軋板等。電控柜包括:稱重控制儀表(F800),PLC, 各類按鈕,電源開關(guān)等。電磁閥控制箱包括:氣路開關(guān),電磁閥。
設(shè)計(jì)的料門打開時(shí)間較短,造成此種故障。換新氣體過濾裝置 后,問題徹底解決。
5.問題及改進(jìn)
該自動(dòng)定量包裝機(jī)系統(tǒng)存在2個(gè)問題:①&裝的物料在粗、 細(xì)進(jìn)料閘板,料門打開或關(guān)閉時(shí),由于氣缸動(dòng)作速度快且力量 大,常常把物料碰濺到稱量斗外,而包裝的物料為鉉鹽,有一定 的腐蝕性,腐蝕周邊環(huán)境及秤體配件,曾經(jīng)出現(xiàn)過把稱重傳感器 腐蝕壞和污染氣缸臂導(dǎo)致氣缸報(bào)廢的情況。②生產(chǎn)中的操作原 因或夏季空氣潮濕,都會(huì)造成物料結(jié)塊,粗進(jìn)料閘板上的窄孔作 為細(xì)進(jìn)料孔,容易被大塊物料堵塞致使細(xì)逬料量值達(dá)不到設(shè)定 值,細(xì)進(jìn)料閘板不關(guān)閉,最終導(dǎo)致包裝機(jī)不自動(dòng)放料、松袋,只能 按手動(dòng)按鈕放料、松袋,造成稱量誤差較大,增加操作人員的勞 動(dòng)強(qiáng)度(需要到電控柜前按手動(dòng)按鈕)。
針對(duì)物料外濺的處理方案:①封閉觀察孔、檢修孔,用于控 制物料外濺途徑。這樣會(huì)影響操作人員觀察和手動(dòng)調(diào)節(jié)閘板的 操作。②降低氣缸動(dòng)作的速度和力度,用于控制物料外濺的源 頭。這樣會(huì)導(dǎo)致物料的進(jìn)入量不易受控,影響整個(gè)稱量過程。③ 減少閘板數(shù)量,用于控制造成物料外濺源頭的數(shù)量。有一定的可 行性,但不能完全控制物料外濺,并且影響稱量精度。針對(duì)物料 結(jié)塊造成不自動(dòng)下料的處理方案:①在儲(chǔ)料斗與閘板之間增加 粉碎裝置,用于確保物料能通過細(xì)進(jìn)料孔,但因空間有限,使改 造難度大。②擴(kuò)大粗進(jìn)料閘板上的細(xì)進(jìn)料孔,用于保證物料即使 結(jié)塊也能通過細(xì)進(jìn)料孔,但影響稱量精度。③直接封住細(xì)進(jìn)料 孔,甩掉細(xì)進(jìn)料閘板、電磁閥、氣缸,徹底去除了物料結(jié)塊對(duì)包裝 機(jī)不自動(dòng)下料的影響,但影響稱量精度。經(jīng)過對(duì)上述6種方案的 可行性分析比較、討論、驗(yàn)證,最終采取封住細(xì)進(jìn)料孔,甩掉整套 細(xì)進(jìn)料裝置的方案。
從自動(dòng)定量包裝機(jī)控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖可以看出,首先關(guān)閉總 氣源,再拆掉通往細(xì)進(jìn)料電磁閥的氣路及電磁閥,拆掉氣缸連 桿、氣缸、細(xì)進(jìn)料閘板,拆下粗進(jìn)料閘板,找一塊合適的鋼板焊在 其底面的細(xì)進(jìn)料孔上,完全遮擋住細(xì)進(jìn)料孔,最后把粗進(jìn)料閘板 回裝到原位即可。然后修改F800稱重顯示儀設(shè)定值,增加粗進(jìn) 料量值為49kg,把細(xì)進(jìn)料量值改為Okg(必須),空中量值改為 1kg。打開總氣源,啟動(dòng)自動(dòng)定量包裝機(jī),即可開始包裝物料,雖 然稱量精度有所下降,誤差控制在0.25kg以內(nèi),符合廠部計(jì)量 要求。
由于減少了閘板的數(shù)量,減少了物料向外飛濺量,緩解了對(duì) 周邊附件的污染和腐蝕;甩掉了整套細(xì)進(jìn)料裝置,減少了自動(dòng)定 量包裝機(jī)的故障環(huán)節(jié),提高了包裝機(jī)的運(yùn)行率,大大改善了因物 料結(jié)塊對(duì)自動(dòng)稱量過程的影響。
量值,零點(diǎn)附近量值以及其功能參數(shù)選項(xiàng)等。粗進(jìn)料量增大,可 以縮短給料時(shí)間,但過大會(huì)影響細(xì)進(jìn)料穩(wěn)定,從而影響整機(jī)的稱 重精度,兩者必須兼顧。粗進(jìn)料量值一般為所需稱重值的90% 左右,細(xì)進(jìn)料量值為所需稱重量值減去粗進(jìn)料與空中料量值,空 中料量值一般初定為0.2~0.5kg,實(shí)際稱重過程中稱重系統(tǒng)會(huì)自 動(dòng)修正該值,以保證稱量精度。參數(shù)設(shè)置后再根據(jù)物料的流動(dòng) 性、堆積密度以及所需稱重值的大小調(diào)整好儲(chǔ)料斗進(jìn)料口手動(dòng) 調(diào)節(jié)閘板的位置,以免粗進(jìn)料時(shí)物料流量太大,造成堵料或沖料 而影響稱重。最后按秤啟動(dòng)按鈕,PLC向F800輸入啟動(dòng)信號(hào),做 好計(jì)量準(zhǔn)備。
(2)包裝物料。由人工套袋并撥動(dòng)行程開關(guān),PLC得到行程 開關(guān)閉合信號(hào)后,使夾袋電磁閥得電,控制氣缸驅(qū)動(dòng)軋板動(dòng)作 并夾住包裝袋,稱重傳感器將重量信號(hào)輸入F800與設(shè)置好的 零點(diǎn)附近值進(jìn)行比較,小于或等于該值時(shí),并且接近開關(guān)檢測(cè) 料門關(guān)閉,F800才給PLC輸入粗、細(xì)進(jìn)料接點(diǎn)信號(hào),使粗、細(xì) 進(jìn)料的電磁閥得電,分別控制粗、細(xì)進(jìn)料氣缸驅(qū)動(dòng)進(jìn)料閘板打 開,物料流入稱料斗 內(nèi),F800通過稱重傳 感器檢測(cè)的重量信 號(hào)開始計(jì)量,當(dāng)重量 達(dá)到預(yù)先設(shè)定的粗 進(jìn)料量值時(shí),F800發(fā) 出粗進(jìn)料關(guān)閉信號(hào), PLC輸出信號(hào)使粗 進(jìn)料電磁閥失電換 向,控制氣缸關(guān)閉粗 進(jìn)料閘板,
4.故障及維修
(5 )物料稱量完畢后,稱重料斗放一點(diǎn)料到包裝袋內(nèi),就自 動(dòng)松開包裝袋,此故障不常見,但具有代表性。該現(xiàn)象表示本次 稱量周期結(jié)束,并且所有的條件都符合自動(dòng)下料的要求,即電 磁閥得過電,且控制氣缸動(dòng)作過,只是氣缸動(dòng)作行程不夠。首先 檢査氣源壓力,為0.55MPa,在正常范圍內(nèi),檢查電磁閥,撥手 動(dòng)旋鈕,氣路換向正常,氣缸動(dòng)作且行程夠,料門可以打開,再 次自動(dòng)稱量,仍然不能自動(dòng)下料就松袋。停秤、送電,并且再次 啟動(dòng)包裝機(jī),故障相同。經(jīng)觀察,發(fā)現(xiàn)PLC上控制料門打開的輸 出指示燈快速閃亮一下,用萬用表測(cè)量輸出端,確實(shí)有24V DC 輸出,但是時(shí)間非常短,由此判斷是電磁閥氣路換向不靈敏造 成該故障。換新電磁閥后,包裝機(jī)恢復(fù)正常,但3天后該故障再 次出現(xiàn),再換電磁閥,兩三天后該故障又出現(xiàn),確認(rèn)電磁閥質(zhì)量 過關(guān),拆開電磁閥檢査,發(fā)現(xiàn)換向軸上有銹粉,造成換向不靈 敏,而PLC控制料門打開的時(shí)間又非常短,電磁閥在短時(shí)間內(nèi) 未能完全換向,不能控制料門完全打開放料。原因:雖然氣源為 比較干凈的氮?dú)?但氮?dú)馔ㄟ^鋼制管道,會(huì)夾帶銹渣,原來的氣 體過濾裝置效果不好,致使銹粉進(jìn)入電磁閥內(nèi),再加上程序中。
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