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ENGLISH0755-88840386發(fā)布時間:2020-06-03 14:45:26 |來源:網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載
包裝機組經(jīng)過多年使用,其自動調(diào)速 控制系統(tǒng)中經(jīng)常出現(xiàn)測速電機運轉(zhuǎn)不良或損壞,導致 測速信號不正常,機器超速,使機械連桿因過速而損 壞。包裝機釆用德國西門子公司的FZ邏 輯控制系統(tǒng),通過SIMOREG直流調(diào)速器實現(xiàn)主電機的 調(diào)速。該系統(tǒng)為轉(zhuǎn)速、電流雙閉環(huán)調(diào)速系統(tǒng),釆用PI 調(diào)節(jié)器控制,直流電流傳感器檢測電機電流作為電流 環(huán)的負反饋信號,測速電機檢測轉(zhuǎn)速作為負反饋信號。 在實際應用中,當測速電機運轉(zhuǎn)不良或損壞時,測速電 機測出的電壓低于正常值,SIMOREG直流調(diào)速器根據(jù) 測速電機檢測轉(zhuǎn)速的負反饋信號判斷輸出電壓偏低, 因此輸出到電機的電壓不斷升高,使電機超速。為此 研制開發(fā)了直流電機超速報警停車保護系統(tǒng),具有自動跟蹤車速、過速反應靈敏、安裝調(diào)試 方便、無需維護、造價低等特點,并且是一個獨立的系 統(tǒng),對原機器性能沒有任何影響。下面以小包透明紙包裝機直流電機控制系統(tǒng)技術(shù)改造為例進行說明。
1改造過程
機器運行信號經(jīng)過整形電路進入波形判別電路,波形判別電路在線 監(jiān)測機器運行信號的脈寬并判斷機器運行信號是否正 常。當機器過速時,機器運行信號的脈寬小于設定值, 波形判別電路立即輸出低電平信號到信號觸發(fā)電路, 使機器停機,同時大電器柜上的指示燈顯示“ MOTOR TEMPERATURE CONTROL BRUSHWEAR”,提醒維修人 員檢修直流主電機及測速電機。
1.1控制過程分析
NE555時基電路和阻容元件組成;波形判別電路由雙 時基電路NE556和阻容元件組成的2個單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)電 路構(gòu)成;信號觸發(fā)電路由4011組成的RS觸發(fā)器構(gòu)成。 來自3S163的負極性脈沖同時加在U2A的觸發(fā)端6腳 和Q1的基極,Q1導通,并將U2A置位,電路板輸出為 高電平。由于脈沖期間,Q1飽和導通,因此C3不充 電,負向脈沖過后,C3才充電。正常轉(zhuǎn)速時,由于脈沖 間隔長,在下一個脈沖到來之前,C3上的充電電壓達 到2/3VD C,則U2A電路自動翻轉(zhuǎn),輸出端(5腳)復位 為低電平。當轉(zhuǎn)速超過正常值時,輸入脈沖的間隔變 小,C3上的電壓尚未到2/3VDC,因此Q1導通放電,U2A的輸出將保持高電平。U2B單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器的工作 與U2A相同,U2B的充電時間(1.1R8C5)大于V01在沖的周期,因此,C5上的充電電壓 (在正常轉(zhuǎn)速下)低于2/3VDC,U2B處于高電平輸出狀 態(tài)。當超速時,由于V01持續(xù)的高電平,C5上充電到 2/3VDC時,U2B翻轉(zhuǎn),復位,輸出為低電平。此時, LED D2發(fā)光,RS觸發(fā)器由高電平翻轉(zhuǎn)為低電平并保 持不變,使機器停轉(zhuǎn),并在大電器柜3H43指示燈顯示 “MOTOR TEMPERATUER CONTROL BRUSHWEAR”。包裝機的改造原理與此相同。輸 入信號取自2S34產(chǎn)生的脈沖,接于原電路的1B334 端,輸出信號接于44B22端,復位信號接于44B25端。 超速時停機,2H10指示燈顯示。
1.2安裝調(diào)整
將控制板安裝于大電器柜內(nèi)土 15VDC電源上方, 調(diào)整步驟如下:①去掉停機報警控制線,將小包透明紙包裝機運行至高速正常狀態(tài);②調(diào)大R5電位器, 直至LED D1發(fā)光二極管處于常滅狀態(tài),然后調(diào)小R5 電位器,直至LED D1發(fā)光二極管常亮;③ 調(diào)小R8電位器,直至LED D2發(fā)光二極管 處于常亮狀態(tài),然后調(diào)大R8電位器,直至 LED D2發(fā)光二極管常滅;④接上停機報警 控制線,調(diào)整完畢。小包機調(diào)整步驟與此相同。
2使用效果
直流電機超速報警停 車保護系統(tǒng)在我廠包裝機組 上試用后,對包裝機組的超速進行了有效防護,靈敏可靠,有效防止了 機械連桿因過速被打壞,也減少了維修工 作量,降低了維修費用,使用效果良好。
3應用效果
改進后的鋼印調(diào)節(jié)系統(tǒng)可以快速、較大幅度地調(diào) 節(jié)鋼印位置高低的偏差,由于鋼印位置偏差而產(chǎn)生的 殘次煙比改進前降低了 80.5%,基本杜絕了因鋼印高 低無法調(diào)節(jié)而被迫停機的現(xiàn)象。該項改進費用低廉, 在使用中基本無需維修和保養(yǎng),提高了設備的有效作 業(yè)率和產(chǎn)品的質(zhì)量。
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