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      LF爐精確配料控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

      發(fā)布時(shí)間:2021-07-06 10:43:55 |來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

      1概述
      攀枝花某有限責(zé)任公司的鋼板坯連鑄LF爐,用于對(duì)鋼水加熱時(shí),加入合金,并對(duì)鋼水成分微調(diào)。雖然鋼水在出轉(zhuǎn)爐時(shí)加入了合金,但合金含量比較大,稱量比較粗。須在LF爐中對(duì)鋼水取樣,進(jìn)一步分析鋼水成分,加入適量合金。因此,準(zhǔn)確控制加入LF爐的合金對(duì)保證鋼水質(zhì)量,確保連澆的正常運(yùn)行有著非常重要的作用。LF爐合金加料系統(tǒng),共8個(gè)料倉,4個(gè)稱量斗,由振動(dòng)給料機(jī)下料,工藝流程見圖1。以前由人工操作,操作工啟動(dòng)振動(dòng)給料機(jī),觀察電子秤的顯示板,當(dāng)稱量的料快要達(dá)到設(shè)定值時(shí)停止振動(dòng)給料機(jī)。雖然電子秤的精度比較高,但是由于振動(dòng)給料機(jī)的慣性和操作工的反應(yīng)時(shí)間,稱量的動(dòng)態(tài)誤差比較大,嚴(yán)重影響了連鑄坯的質(zhì)量。為此,在稱量系統(tǒng)改造中,采用PLC控制,以解決動(dòng)態(tài)誤差問題。

      精確配料系統(tǒng)工藝流程圖

      2系統(tǒng)配置
      LF爐合金稱量系統(tǒng)只有一套,沒有備用設(shè)備,如果不能正常工作將影響連鑄的正常生產(chǎn),為了提高系統(tǒng)的可靠性,采用PLC控制。
      整個(gè)合金稱量系統(tǒng)I/O點(diǎn)數(shù)統(tǒng)計(jì)如下:數(shù)字量輸入DC24V134點(diǎn)
      數(shù)字量輸出DC24V    56點(diǎn)
      數(shù)字量輸出AC220V24點(diǎn)模擬量輸入4~20mA12點(diǎn)模擬量輸出4~20mA12點(diǎn)
      西門子的S7-300在攀鋼公司用得比較多,考慮到備品備件,以及維護(hù)方便,采用S7-300控制。
      S7-300有開關(guān)量1024點(diǎn),模擬量64點(diǎn),編程方便,質(zhì)量可靠,能滿足鐵合金加料控制的需要。S7-300有CP544模塊可以與連鑄過程計(jì)算機(jī)VAX通訊,另外西門子新推出的監(jiān)控軟件WinCC可用于微機(jī),滿足工藝監(jiān)視及操作的需要,PLC的配置見圖2。

      配料控制系統(tǒng)配置圖

      3系統(tǒng)功能
      3.1電子秤
      電子秤由稱重傳感器和稱重變送器組成。稱重變送器將重量信號(hào)轉(zhuǎn)換為4~20mA信號(hào)輸出給PLC,從而實(shí)現(xiàn)給料、配料的自動(dòng)控制。由于稱量斗附近空間狹窄,環(huán)境惡劣,無法采用傳統(tǒng)的砝碼標(biāo)定。因此在本次改造中電子秤的標(biāo)定采用對(duì)比法,實(shí)現(xiàn)無砝碼標(biāo)定,即用加力裝置、高精度傳感器,高精度顯示器組成標(biāo)定設(shè)備。由加力裝置對(duì)稱量斗施加一個(gè)力,將標(biāo)定設(shè)備測出這個(gè)力的大小與電子秤稱出的值進(jìn)行比較,按這種方法對(duì)電子秤的有關(guān)量值逐一進(jìn)行標(biāo)定。這種無砝碼標(biāo)定精度較高,比用砝碼標(biāo)定的勞動(dòng)強(qiáng)度減少了許多。
      3.2稱量控制
      控制下料量的大小是精確稱量的關(guān)鍵。給料機(jī)的下料速度與給料機(jī)的振幅及頻率成正比,振幅不能隨意調(diào)整,因此只能調(diào)頻率。頻率越快,下料量越大,反之頻率越慢,下料量越小。給料機(jī)采用富士的交交變頻器控制。變頻器的輸出頻率由PLC輸出4~20mA給定,當(dāng)PLC給出4mA時(shí),變頻器輸出0Hz,給出20mA時(shí),輸出50Hz。
      當(dāng)稱量達(dá)到設(shè)定值的90%以前快速給料,
      達(dá)到90%以后慢速給料,達(dá)到設(shè)定值時(shí)停止給料。但是給料機(jī)有慣性,即使電機(jī)停止后,仍在振動(dòng)下料。因此必須提前停止給料機(jī),把稱量的偏差作為修正值,提前停止給料機(jī),給料機(jī)的工作流程見圖3。

      稱量流程圖

      給料機(jī)的偏差具有隨機(jī)性,偏差跟原料的濕度及顆粒度有很大的關(guān)系。如果只用本次的偏差作為修正值有很大的隨機(jī)性,這次為正,下次為負(fù),會(huì)引起偏差振蕩,使稱量更加不準(zhǔn)確。故引入一個(gè)積累修正值的算法,公式如下:
      kn+1=(4×kn+en)/5
      kn-為本次稱量的修正值
      en-為本次稱量的偏差
      kn+1-為下次稱量的修正值
      通過此算法修正后,稱量5次,稱500公斤的原料,偏差2公斤左右(不計(jì)電子秤的精度),足以滿足工藝生產(chǎn)的需要。
      3.3顯示與操作
      人機(jī)接口是自動(dòng)化控制系統(tǒng)的重要組成部分,操作人員通過人機(jī)接口獲取生產(chǎn)過程的信息,然后通過鍵盤、鼠標(biāo)操作,參與生產(chǎn)過程。自動(dòng)化控制系統(tǒng)的發(fā)展趨勢是由CRT、鍵盤
      和鼠標(biāo)組成的人機(jī)接口代替操作臺(tái),在CRT上能夠生動(dòng)地顯示工藝流程,既能顯示整過生產(chǎn)過程,也能顯示局部的詳細(xì)情況。在一臺(tái)CRT上能夠做許多畫面,節(jié)省了控制室的面積。由于取消了操作臺(tái),畫面變得非常重要,畫面生動(dòng)形象地反映了工藝流程,使操作很方便。
      WinCC是西門子新推出的監(jiān)控軟件,可安裝在微機(jī)上,在Windows98下運(yùn)行,通用強(qiáng),界面友好。微機(jī)通過MPI接口直接與S7-300的CPU相連,不需要特殊的CP模塊,投資比較節(jié)省。
      3.4與上位機(jī)通訊
      連鑄基礎(chǔ)自動(dòng)化采用貝利公司的DCS系統(tǒng)
      Net90控制,上面有2臺(tái)VAX作為過程機(jī),VAX通過以態(tài)網(wǎng)Net90相連。Net90不能與S7-300直接連網(wǎng),只能通過RS-232相連。S7-300系統(tǒng)具有智能模塊CP544,可用于RS-232通訊。LF爐操作室與連鑄操作室相距300米,RS-232協(xié)議不能傳輸這么遠(yuǎn)的距離,中間加調(diào)制解調(diào)器,實(shí)現(xiàn)了S7-300與Net90通訊。在VAX上根據(jù)鋼水的成分分析,計(jì)算出合金的加入量,然后把數(shù)據(jù)傳送給S7-300,由S7-300完成稱量配料過程。
      4結(jié)束語
      攀鋼連鑄LF爐合金微調(diào)稱量控制系統(tǒng)已經(jīng)投運(yùn)了一年多,運(yùn)行狀況良好。配料時(shí)間由原來的12min縮短到現(xiàn)在的4min,稱量精度為2%,控制精度為1%,操作方便,控制品質(zhì)好,稱量參數(shù)修改簡便,畫面功能完善可靠,故障率低,維護(hù)方便,工作量少,保證了LF爐合金加料的精度,對(duì)提高鋼種的質(zhì)量和保證轉(zhuǎn)爐的正常生產(chǎn)發(fā)揮了十分重要的作用。

       

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