咨詢電話
ENGLISH0755-88840386發(fā)布時間:2021-06-09 14:50:35 |來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載
隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,人工智能制造概念已經(jīng)滲透到人們生活中的各個角落,特別是在工業(yè)自動化控制方面。新疆某公司所用的MF2001NT型全自動定量包裝秤(1#~3#),具有自動上袋、自動套袋、自動縫包等功能,其設(shè)計、運用理念較為先進,但是在實際的生產(chǎn)運用中存在一些不足,影響正常的包裝,故進行了部分改進。改進后,減少了儀表的故障率,提高了全自動包裝秤的有效使用時間,包裝效果較好,可以推廣到同行業(yè)裝置上應(yīng)用。
1全自動包裝秤套袋光電開關(guān)的改進
新疆某公司所用的全自動包裝秤(1#~3#)在實際的生產(chǎn)過程中,經(jīng)常出現(xiàn)包裝秤吹袋、套袋光電開關(guān)不能檢測等故障,以致包裝秤不能正常運行,而這些故障大部分都是由套袋光電開關(guān)造成的,原因可能為光源變?nèi)酢⒔泳€板老化、收發(fā)光源信號不對應(yīng)等,每套秤的套袋檢測有4對這樣的光電開關(guān),一個接線板,其中一對出現(xiàn)問題,包裝秤就不能正常投入使用。而該套袋光電開關(guān)引起的問題,頻繁時一天幾次,有時一周就要更換一次,而每次更換一對發(fā)射與接收的對射式光電開關(guān)都要進行光線的調(diào)整,將會花費大量的時間,有時光電開關(guān)更換后再進行對光,需要2h左右,特別是產(chǎn)量較大時,包裝秤不能使用,尿素生產(chǎn)將會被迫減量,嚴(yán)重影響了產(chǎn)量。
分析探討上述問題后認(rèn)為可能導(dǎo)致包裝秤頻繁出問題的原因為:
(1)部分光電開關(guān)發(fā)射的信號較強,發(fā)射光穿過袋子無法檢測;
(2)由于包裝秤頻繁動作,光電開關(guān)容易松動,發(fā)射端與接收端不在同一個水平面上,接收端無法檢測到信號;
(3)光電開關(guān)使用壽命較短,發(fā)射端光源容易變?nèi)酢⒔泳€板老化,每對光電開關(guān)平均每月需要更換一次。鑒于光電開關(guān)更換不僅浪費時間,且增加成本,后經(jīng)研究,將對射型一發(fā)一接的分離型光電開關(guān)改成了自發(fā)自接的一體型光電開關(guān),該光電開關(guān)所發(fā)出的光能夠自發(fā)自接,不存在對光操作,更換時可以節(jié)省大量時間,且該光電開關(guān)光線強弱及正反作用都可調(diào),使用壽命較長,每個光電開關(guān)平均可以使用5個月左右。同時,由于該光電開關(guān)具有強弱及正反作用可調(diào)的功能,因此該光電開關(guān)也可以替代擋袋、縫包檢測等光電開關(guān),通用性較好,減小了光電開關(guān)的庫存量。
2全自動包裝秤噴碼機自控能力的改進
安全、環(huán)保及質(zhì)量是企業(yè)發(fā)展的重要生命線,包裝噴碼機的打印,可以實時實地記錄出包裝的產(chǎn)品生產(chǎn)線,以及產(chǎn)品出廠的時間,為產(chǎn)品的質(zhì)量追蹤提供了有力的保證。
但是由于噴碼機不間斷地長時間運行,經(jīng)常導(dǎo)致噴碼機噴頭出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,噴碼不清晰,嚴(yán)重時造成噴碼機不能正常使用。人為的手動式清洗,一方面不僅增加了人員的勞動強度,而且造成了環(huán)境污染;另一方面,由于噴碼機噴頭內(nèi)裝有7個很小的噴頭電磁閥,很容易使噴碼機噴頭堵塞、結(jié)垢,造成噴碼機損壞。
為此,對包裝秤噴碼機(見圖1)進行了全自動清洗改進,具體如下:
正常情況下,當(dāng)檢測開關(guān)檢測到信號時,噴碼機主機輸出控制,噴碼機噴頭開始工作;然后對智能控制器進行時間設(shè)定(時間可以根據(jù)需要自由設(shè)定),如設(shè)定為每3h智能控制器輸出一次信號,每次信號時間為10min,因電動不銹鋼球閥不帶電時a、c是通的,所以噴出的為墨水,當(dāng)?shù)?h后,智能控制器輸出,電動三通不銹鋼球閥得電,b、c端相通,此時噴出的為清洗劑,因噴碼機內(nèi)在噴墨時殘留有墨水,而清洗劑又可以起到稀釋的作用,所以即使在清洗時,噴碼機仍然可以正常噴碼,10min后控制器輸出關(guān)閉,電動三通球閥失電,噴碼機進行新一輪的工作,這樣對噴碼機進行自控清洗改進后,噴碼機能夠自動進行清洗。自該全自動清洗裝置改進后,一方面節(jié)省了人力且延長了噴碼機的使用壽命;另一方面,由于減少了人工清理,避免了清洗劑及墨水的浪費,減少了對環(huán)境的污染。
3先進的人機接口通訊,方便操作
全自動包裝秤經(jīng)改進后,軟硬件均采用了國內(nèi)外先進的技術(shù),包裝秤精度較高,包裝精度在±0.03g之間,且該包裝秤具有自動校稱功能,確保了永久的高精度,由于該包裝秤在24.0~50.0kg目標(biāo)質(zhì)量連續(xù)可調(diào),方便了客戶對包裝質(zhì)量的要求。
包裝秤控制器通過數(shù)據(jù)顯示屏進行人機接口通訊后,具有以下優(yōu)點:①質(zhì)量太輕、太重時,顯示屏能夠及時地進行報警,避免了包裝不合格產(chǎn)品流入市場;②當(dāng)包裝秤出現(xiàn)故障后,顯示屏能夠顯示出故障的原因,便于維修人員的檢修,節(jié)省了包裝秤的檢修時間;③包裝秤切線時間在顯示屏上可調(diào),包裝人員根據(jù)袋子線頭的長度,隨時可以調(diào)整切線時間,節(jié)省了包裝線,避免了資源的浪費。
4改進后的效果
(1)一對對射型一發(fā)一接的分離型光電開關(guān)
930元左右,一個接線板500元,按3臺包裝的設(shè)
備維修費用,每年需要13萬元左右,改為新的自發(fā)自接的一體型光電開關(guān),每個僅需700元,而且節(jié)省了接線板,每年維修費用為2.5萬元左右,僅此一項每年可以為公司節(jié)約10萬元左右的設(shè)備維修費用。
(2)改進后,大大減少了對生產(chǎn)的影響,按一個月影響產(chǎn)量60t、1t利潤600元計算,一年可以減少損失46.8萬元。
(3)一個噴碼機噴頭7000多元,如手動的正常清洗,平均每臺包裝秤每半年要壞掉一個,4臺包裝秤就需要5.6萬元,加上對清洗劑和墨水的浪費,每年可以節(jié)約資金7萬元左右,同時節(jié)減少了清洗時對環(huán)境的污染。
(4)包裝人員根據(jù)袋子線頭的長度,隨時可以調(diào)整切線時間,節(jié)省了包裝線,此項每年可以節(jié)省資金2萬元。
在不考慮人員勞動成本的情況下,按上述計算,每年可節(jié)約成本約65.8萬元。
5結(jié)語
目前,新疆某公司已完成對1#~3#全自動包裝秤技術(shù)改造,降低了包裝秤日常維護成本,提高了包裝秤的穩(wěn)定性和出力率,通過對噴碼機改進,既保證了噴碼質(zhì)量,又減輕了勞動強度,減少了環(huán)境污染。在以后的工作實踐中,還需提高自動化控制的能力,減少不必要的人員維修和成本浪費。
本文源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除