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      輪胎配料測(cè)力稱重控制儀表系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)用

      發(fā)布時(shí)間:2019-11-27 16:34:44 |來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

      在輪胎行業(yè),橡膠原料配比的精確性直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量。當(dāng)前我國輪胎橡膠配料設(shè)備的自動(dòng)化水平偏低,配料的準(zhǔn)確性很難保證。為保證產(chǎn)品質(zhì)量,原料的配比要嚴(yán)格按工藝要求。自動(dòng)配料稱重控制系統(tǒng)將兩種或兩種以上的物料按一定重量配比自動(dòng)加入到混合機(jī)內(nèi),經(jīng)過混合后達(dá)到預(yù)定要求后自動(dòng)處理出料。PLC具有體積小,可讀性好,抗干擾能力強(qiáng)及可靠性高等優(yōu)點(diǎn),Pro-faceGLC2000系列觸摸屏具有強(qiáng)大的顯示功能和數(shù)據(jù)記錄能力,以它們?yōu)榛A(chǔ)的配料稱重控制系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)高精度要求的配料。本文介紹某輪胎生產(chǎn)廠的橡膠配料稱重控制系統(tǒng)的工作原理、硬件組成與功能設(shè)計(jì)。

      1配料稱重系統(tǒng)組成及主要功能

      1.1系統(tǒng)組成原理

      整個(gè)系統(tǒng)分為兩層,一層為主配料系統(tǒng),主要負(fù)責(zé)將更各種物料混合攪拌,經(jīng)過一層混合好的物料通過吸風(fēng)通道到達(dá)二層,二層有四組一樣的稱重系統(tǒng),主要負(fù)責(zé)對(duì)一層配好的物料進(jìn)行檢測(cè)和對(duì)流量的控制

      其工作原理如下所述。當(dāng)需要配料時(shí),1#配料稱稱根據(jù)配方中每種料的設(shè)置重量,首先打開1#料倉的閘門,當(dāng)達(dá)到預(yù)定重量時(shí),關(guān)閉1#料倉閘門,打開2#料倉閘門,依此類推,直到每一種料都放完,然后1#配料稱判斷此次的物料是否合格,至此1#稱完成一次配料,1#配料稱進(jìn)行下一次的配料。當(dāng)配料的批次到時(shí),1#稱停止配料。由于一層的配料速度很快,所以在第二層分為四組對(duì)配好的物料進(jìn)行分流。二層的四組中哪一個(gè)組中沒有料,可以從一層的緩沖倉中進(jìn)料,當(dāng)進(jìn)完料后,通過檢驗(yàn)稱再一次判斷物料是否合格,合格品通過減量稱把物料以一定的流速輸送到下一個(gè)工藝流程中。

      1.2主要控制功能

      1)具有配方儲(chǔ)存功能和實(shí)際配料數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能:系統(tǒng)能夠存儲(chǔ)100個(gè)預(yù)置配方,并能保存至少兩周的實(shí)際配料數(shù)據(jù)。

      2)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控:通過觸摸屏能控制現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)并能實(shí)時(shí)顯示現(xiàn)場(chǎng)的工作情況。

      3)設(shè)置“自動(dòng)”和“手動(dòng)”兩種工作方式:“手動(dòng)”方式就是手動(dòng)單獨(dú)完成某個(gè)控制某個(gè)環(huán)節(jié),“自動(dòng)”方式就是完成一個(gè)完整的循環(huán)周期。

      4)具有斷電保護(hù)功能:如果在工作工程中突然停電,可以保護(hù)現(xiàn)場(chǎng),一旦來電可以恢復(fù)生產(chǎn)。

      5)具有故障診斷能力:當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)故障時(shí)能夠提示報(bào)警,當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重的故障時(shí)能夠停止整個(gè)工廠的生產(chǎn)。

      1.3系統(tǒng)的控制流程

      當(dāng)系統(tǒng)開始工作時(shí),啟動(dòng)配料生產(chǎn)線。首先對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行初始化,通過上位機(jī)確定配方號(hào),檢查1~6號(hào)料倉有無物料,若無物料,提示報(bào)警并向料斗送料。稱重儀表對(duì)物料進(jìn)行稱重并實(shí)時(shí)計(jì)量,同時(shí)把數(shù)據(jù)傳入到PLC中進(jìn)行相應(yīng)的計(jì)算和處理,當(dāng)流量稱的實(shí)際流量數(shù)據(jù)與設(shè)定的流量數(shù)據(jù)有偏差,PLC根據(jù)其偏差值能夠進(jìn)行PID整定,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)流量的控制。

      2控制系統(tǒng)的硬件組成及功能

      它主要包括:1臺(tái)三菱Q系列PLC,2臺(tái)Pro-face觸摸屏,1臺(tái)工控機(jī),9臺(tái)稱重儀表(每個(gè)稱量料倉放置2個(gè)稱量傳感器)

       

      2.1三菱Q系列PLC

      三菱Q系列PLC是整個(gè)控制系統(tǒng)的核心部分,他負(fù)責(zé)接受外部信號(hào)(按鈕,繼電器觸點(diǎn))等外部數(shù)字信號(hào)的輸入,同時(shí)根據(jù)當(dāng)前的系統(tǒng)狀態(tài)以及輸出信號(hào)去控制接觸器、繼電器、電磁閥等器件,以完成相應(yīng)的控制。此外,還要接受上位機(jī)(觸摸屏,工控機(jī))的控制命令并完成與9臺(tái)稱重儀表的通訊任務(wù)。三菱Q02H型號(hào)PLC是某公司的高性能PLC,具有運(yùn)算速度快,通訊功能強(qiáng),I/O擴(kuò)展方便,指令豐富等特點(diǎn)。

      2.2上位機(jī)系統(tǒng)

      上位機(jī)系統(tǒng)由2臺(tái)Pro-face觸摸屏和1臺(tái)工控機(jī)組成。

      兩臺(tái)觸摸屏分別被放置在現(xiàn)場(chǎng)的一層和二層,觸摸屏能監(jiān)視現(xiàn)場(chǎng)的工作情況并能完成相應(yīng)的參數(shù)設(shè)置和控制任務(wù),同時(shí)在第一層的觸摸屏還要儲(chǔ)存100個(gè)配方數(shù)據(jù),兩臺(tái)觸摸屏要保存實(shí)際生產(chǎn)中的實(shí)際數(shù)據(jù)。由于現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境比較惡劣,所以對(duì)觸摸屏的要求比較高。Pro-faceGLC2601T型號(hào)觸摸屏是某公司一體式控制的先進(jìn)的HMI,采用鋁制型材,具有極好的散熱和防塵功能。GLC2601T擁有4MBFEPROM,具有強(qiáng)大的配方數(shù)據(jù)儲(chǔ)存和管理功能。

      上位機(jī)通過監(jiān)視和管理整個(gè)工廠的生產(chǎn)情況,來協(xié)調(diào)整整個(gè)工藝流水線的生產(chǎn)。對(duì)于配料稱重系統(tǒng),上位機(jī)可以控制具體的生產(chǎn)中使用哪一種配方,并能夠隨時(shí)調(diào)用儲(chǔ)存在觸摸屏中實(shí)際配方數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)報(bào)表及打印功能。

      2.3稱重儀表

      稱重儀表分為配料稱,檢驗(yàn)稱和流量稱。配料秤與檢驗(yàn)秤為西泰克PLAC-1型,流量稱為科豐XK3201P01型。配料稱通過設(shè)定的目標(biāo)量、提前量、慢進(jìn)量進(jìn)行1?!叮N锪系呐淞瞎ぷ鞑z查配好的物料是否合格;檢驗(yàn)稱是為了防止在物料的傳輸工程中有物料的損失從而對(duì)物料進(jìn)行又一次的檢測(cè);流量稱接受來自PLC的流量PID整定數(shù)據(jù)進(jìn)行流量控制。

      在每個(gè)料斗的底部有兩個(gè)應(yīng)變力式重力傳感器,將輸出信號(hào)傳入稱重儀表,稱重儀表計(jì)算兩個(gè)傳感器數(shù)值的平均值并作為實(shí)際數(shù)值,稱重儀表還具有100/s的高速A/D轉(zhuǎn)換處理,對(duì)于瞬間的重量變化能迅速反應(yīng)。該稱重儀表具有1/1000kg的測(cè)量精度。

      2.4系統(tǒng)的通訊方式的實(shí)現(xiàn)

      整個(gè)通訊系統(tǒng)是以三菱Q02HPLC為核心而建立起來的。C24是三菱Q02HPLC的串行通訊模塊,有兩個(gè)通訊口,一個(gè)是RS232,另一個(gè)是RS485/422,其中RS232口通過RS232/RS485轉(zhuǎn)換器與9臺(tái)稱重儀表進(jìn)行自由口通訊,RS485/422口連接兩臺(tái)Pro-face觸摸屏,兩臺(tái)觸摸屏的站地址分別為0和2;三菱Q02HPLC通過QJ71網(wǎng)絡(luò)模塊與工控機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,作為MELSECNET/H網(wǎng)絡(luò)(整個(gè)工廠所采用的網(wǎng)絡(luò)通訊方式)的一部分,它們之間通過光纖電纜能夠以10Mbps的速度進(jìn)行通訊;QJ61是CC-Link系統(tǒng)主/本地模塊,它與遠(yuǎn)程I/O模塊以CC-Link的通訊方式進(jìn)行連接,其通訊速率為2.5Mbps,這兩個(gè)模塊上分別要進(jìn)行主站和從站的站號(hào)設(shè)定,Q61作為主站地址為0,遠(yuǎn)程I/O模塊作為從站地址為1。

      3PLC控制系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)

      根據(jù)前面介紹的控制原理及主要控制功能設(shè)計(jì)的要求,可在GX-DEVELOPER的軟件平臺(tái)上設(shè)計(jì)PLC的控制程序,整個(gè)程序可分為初始化、主程序、通訊讀程序、通訊寫程序、PID控制五個(gè)部分。其中主程序和通訊讀程序是循環(huán)掃描進(jìn)行的,通訊寫程序?yàn)闂l件執(zhí)行的,只有當(dāng)要對(duì)稱重儀表設(shè)定數(shù)據(jù)時(shí)才執(zhí)行。

      PID控制程序是定時(shí)中斷程序,中斷時(shí)間為50ms,與PID的采樣時(shí)間相同。PLC與九臺(tái)稱重儀表通過自由口進(jìn)行通訊。在通訊讀程序中PLC實(shí)時(shí)的讀儀表的數(shù)據(jù),PLC發(fā)送的報(bào)文格式為“起始字節(jié)站號(hào)數(shù)據(jù)校驗(yàn)碼”,稱重儀表根據(jù)接收到的信息返回相應(yīng)的數(shù)據(jù)。讀程序按1~9臺(tái)儀表的順序循環(huán)讀儀表的數(shù)據(jù),每個(gè)儀表的通訊等待時(shí)間為0.5s,及若當(dāng)PLC發(fā)送讀某個(gè)儀表的數(shù)據(jù)后,在0.5s后稱重儀表沒有返回?cái)?shù)據(jù)就進(jìn)行下一個(gè)儀表的通訊。通訊寫程序是把觸摸屏設(shè)定的數(shù)據(jù)寫入到稱重儀表中,由于稱重儀表是RS485接口,為半雙工通訊方式,所以在進(jìn)行通訊寫程序時(shí)要先暫時(shí)終止通訊讀程序,在寫入完成后再次開啟通訊讀程序。

      4結(jié)束語

      配料稱重控制系統(tǒng)應(yīng)用比較廣泛,采用了可編程控制技術(shù),使系統(tǒng)的可靠性和精度大大提高,實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)控制。Pro-face觸摸屏提供了良好的人機(jī)界面并具有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)管理功能,為配料稱重控制系統(tǒng)安全、可靠、方便的控制與監(jiān)視提供了保障;工控機(jī)將整個(gè)工廠的控制和管理集成在一起。本系統(tǒng)自投入運(yùn)行以來,運(yùn)行狀態(tài)良好,自動(dòng)化水平達(dá)到國內(nèi)同行業(yè)的領(lǐng)先水平,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

      參考文獻(xiàn)

      [1]何瑞,賈磊.基于PLC控制的自動(dòng)配料系統(tǒng)研究與應(yīng)用[J].微計(jì)算機(jī)信息,2007(4):86-87

      [2]三菱Q系列PLC用戶手冊(cè)[K]

       

       

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