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      高塔復(fù)混肥養(yǎng)分精準(zhǔn)控制方法探討

      發(fā)布時間:2021-03-04 11:31:33 |來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

      某公司擁有58萬噸/年的多組分、多元素復(fù)合肥生產(chǎn)能力,包括兩條15萬噸/年高塔復(fù)合肥生產(chǎn)線、一條15萬噸/年蒸汽球團(tuán)礦轉(zhuǎn)鼓生產(chǎn)線和一條10萬噸/年氨基酸轉(zhuǎn)鼓生產(chǎn)線。一套3萬噸/年水溶性化肥廠。我們的兩套高塔復(fù)合攪拌裝置分別建于2007年和2008年,是國內(nèi)最早建造高塔復(fù)合肥的企業(yè)之一。
      近年來,由于國家投資小、準(zhǔn)入門檻低、產(chǎn)能過剩、競爭激烈,復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)只有不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量,保證營養(yǎng)成分,降低生產(chǎn)成本,才能保證生存。然而,在養(yǎng)分控制過程中,由于設(shè)備和人為操作因素的固有缺陷,產(chǎn)品養(yǎng)分往往過剩,導(dǎo)致產(chǎn)品成本高,企業(yè)競爭力下降。為了準(zhǔn)確控制復(fù)合肥的養(yǎng)分,我公司對原料配料系統(tǒng)進(jìn)行了改造,取得了良好的效果。
      1.復(fù)合肥養(yǎng)分控制國家標(biāo)準(zhǔn)要求。
      根據(jù)GB15063—2009,二元復(fù)合肥的最低養(yǎng)分不得低于20%,三元復(fù)合肥不得低于25%,單一養(yǎng)分不得低于4%。首先,產(chǎn)品的營養(yǎng)成分必須符合上述規(guī)定。就低、中、高濃度而言,低濃度養(yǎng)分含量為20%~30%,中濃度為30%~40%,高濃度為40%以上;單種營養(yǎng)素的測定值與標(biāo)記值的負(fù)偏差絕對值不應(yīng)大于1.5%,總營養(yǎng)素的測定值與標(biāo)記值的負(fù)偏差絕對值不應(yīng)大于0.4%。
      2.復(fù)合肥養(yǎng)分控制誤差的原因。
      復(fù)合肥養(yǎng)分控制誤差主要有兩個原因:一方面是系統(tǒng)誤差,包括計量秤誤差、分析誤差和原料養(yǎng)分誤差;另一方面是偶然失誤,包括材料短缺、原材料跑、灑、滴、漏等。系統(tǒng)誤差需要通過更新改造設(shè)備來減少,但無法消除。應(yīng)通過加強(qiáng)管理和人員培訓(xùn)來消除偶發(fā)錯誤。
      3改造措施及效果。
      3.1原料計量秤改造。
      3.1.1改造前原料計量秤的使用。
      和國內(nèi)大部分廠家一樣,在改造前,我公司原材料配料計量采用的是電子皮帶秤。由于皮帶秤屬于動態(tài)稱重,皮帶張力、皮帶運行阻力、皮帶運行速度、皮帶和支撐桿上的粘性物質(zhì)不能及時清理等。,皮帶秤稱重誤差大。如果按照產(chǎn)品的標(biāo)示值配制配料,總營養(yǎng)誤差小于1%。為了提高產(chǎn)品合格率,操作者只能有意識地增加營養(yǎng)成分,控制產(chǎn)品的總營養(yǎng)誤差在-0.4%-1.5%之間波動。
      3.1.2重建計劃。
      原料配料秤改造:我們在兩套塔式系統(tǒng)中統(tǒng)一改造了10臺原料皮帶秤,降低了原有皮帶秤的安裝高度,改為輸送帶,上方增加定量包裝秤稱料,提升原有料倉,用帆布軟連接密封??刂拼胧?由集散控制系統(tǒng)集中控制。操作員只需要輸入原材料。
      營養(yǎng)素、每小時生產(chǎn)的配方和產(chǎn)量,電腦自動生成每個原料秤的稱重重量和稱重頻率。
      通過編程,對每套高塔配料系統(tǒng)的5臺原料計量秤進(jìn)行聯(lián)鎖控制。如果某個計量秤因原料和設(shè)備短缺而出現(xiàn)故障,其他原料將在一個原料供應(yīng)周期內(nèi)(6分鐘內(nèi))自動停止進(jìn)料,并在總控制室和原料現(xiàn)場實現(xiàn)報警。一方面督促操作人員及時處理故障,另一方面可以按照設(shè)定的比例供應(yīng)各種原料,保證產(chǎn)品營養(yǎng)成分可控。
      管理措施:由于復(fù)合肥生產(chǎn)所需的主要原料氮、磷、鉀,其營養(yǎng)成分存在一定誤差。我們對每批原材料都進(jìn)行了取樣分析,分析取樣數(shù)量在原標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上增加了50%;原料分析應(yīng)由兩名分析員進(jìn)行一次,取平均值,以確保原料分析數(shù)據(jù)與實際含量的差異最小。
      3.1.3轉(zhuǎn)化效果。
      自動包裝秤屬于靜態(tài)稱重,有效避免了皮帶秤的操作誤差,將原料稱重誤差控制在0.1%以內(nèi)。DCS集中控制,電腦自動生成并控制每個秤的稱重重量和頻率,有效避免了人工操作的誤差。加料聯(lián)鎖和報警有效避免了加料過程中原料的短缺和計量秤失靈時營養(yǎng)物質(zhì)的失控。通過加強(qiáng)原料的分析頻率,一方面有效降低了原料的分析誤差,保證了原料配比的準(zhǔn)確性;另一方面,我們不僅有效利用原料的剩余營養(yǎng)成分,而且在原料營養(yǎng)成分負(fù)偏差超標(biāo)時進(jìn)行商業(yè)索賠。改性成品的營養(yǎng)偏差控制在0.3%以內(nèi)。產(chǎn)品合格率大大提高。
      3.2上塔斗電梯改造。
      3.2.1改造前的操作。
      公司每座塔配有兩臺上塔斗式電梯,斗式電梯的結(jié)構(gòu)為雙通道結(jié)構(gòu)。每臺配料秤準(zhǔn)備的N、P、K主要原料和輔助原料在傳送帶上分別混合,然后送到上塔斗式提升機(jī)入口,提升到塔頂混合罐。使用粉狀原料,尤其是粉狀硫酸鉀原料時,斗式提升機(jī)底部粉塵嚴(yán)重,環(huán)境十分惡劣。雖然我們采用了用棚布覆蓋的方式,但一些已經(jīng)匹配的原材料泄漏出來,影響了配料的準(zhǔn)確性。
      3.2.2改造措施。
      通過觀察發(fā)現(xiàn),產(chǎn)生粉塵的主要原因是斗式提升機(jī)的料斗在上升和下降過程中變成了風(fēng)車斗拉風(fēng),兩個通道之間形成了氣壓差,導(dǎo)致粉狀物料產(chǎn)生揚塵現(xiàn)象。為此,我們在斗式提升機(jī)的兩個通道之間每隔10m距離用介質(zhì)325管道連通,以平衡兩個通道中的氣壓,從而有效避免斗式提升機(jī)中的粉塵排放現(xiàn)象。
      3.2.3轉(zhuǎn)化效果。
      改造后,上塔斗式提升機(jī)底部粉塵明顯減少,運行環(huán)境明顯改善。
      4轉(zhuǎn)型收益。
      4.1改造投資。
      表1顯示了翻修的投資成本。

      上塔式提升機(jī)改造投資費用一覽表

      4.2轉(zhuǎn)化效益。
      根據(jù)本項目實施后的運行分析,剩余養(yǎng)分基本控制在0.3%以內(nèi)。按照之前的營養(yǎng)控制,產(chǎn)品的營養(yǎng)成分減少。
      絕對值0.6%左右,平均養(yǎng)分40元/t,年產(chǎn)量20萬t,所以年原料成本40×0.6×20=480萬元,投資5個月就能收回。
      5結(jié)束語。
      近年來,復(fù)合肥市場的競爭越來越激烈。如何在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時降低生產(chǎn)成本,已經(jīng)成為企業(yè)在生產(chǎn)和轉(zhuǎn)型中追求的目標(biāo)。探討復(fù)合肥養(yǎng)分的精確控制方法,可有效減少復(fù)合肥養(yǎng)分過剩,節(jié)約企業(yè)生產(chǎn)成本。

       

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