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      測力機自動控制系統(tǒng)設(shè)計方案

      發(fā)布時間:2020-09-08 09:16:34 |來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

      1.引言
      在傳感器生產(chǎn)過程中,需要在進入每個工序之前對傳感器進行測力實驗。通過對傳感器的重復(fù)性和線性的監(jiān)測,保證傳感器完成貼片工藝后的傳感器狀態(tài)的良好防止出現(xiàn)彈性體損壞,或電路問題的傳感器進入下道工序。在這期間需反復(fù)對傳感器進行測力實驗,因此測力機的自動化程度越高,就越能夠從更大的節(jié)約企業(yè)的人力和時間成本。對傳感器生產(chǎn)企業(yè)有著重要意義。
      2.測力機自動控制系統(tǒng)的設(shè)計
      本方案釆用的液壓式測力機,由液壓缸、基準(zhǔn)傳感器、均壓墊、增壓裝置組成。電氣控制系統(tǒng)則是將傳感器同儀表連接后并將儀表通過232串行接口同計算機連接。通過VB6.0編寫測力機自動控制系統(tǒng)完成該測力機的自動控制。該系統(tǒng)包括三個模塊即數(shù)據(jù)采集模塊、液壓系統(tǒng)控制模塊和數(shù)據(jù)分析模塊。
      2.1測力機數(shù)據(jù)分析模塊
      (1)簡述
      傳感器測量結(jié)果的線性和重復(fù)性是衡量傳感器性能好壞的主要指標(biāo)。這兩項指標(biāo)分別受傳感器彈性體是否有裂紋、平面度、表面粗糙度、以及應(yīng)變片的粘貼質(zhì)量等多種因素的影響。根據(jù)《稱重傳感器檢定規(guī)程》[1]以及廠家生產(chǎn)的傳感器準(zhǔn)確度級別和量程將儀表捕獲的數(shù)據(jù)進行計算。得到被測傳感器的重復(fù)性及線性。
      ⑵模塊設(shè)計
      根據(jù)被測傳感器的精度等級通過對傳感器進行三次或五次全程測力實驗,在實驗中通過計算機控制液壓系統(tǒng)在設(shè)定的遞增載荷點中保持総定載荷捕獲被測傳感器數(shù)據(jù)。并創(chuàng)建一個excel文件將捕獲的遞增載荷點數(shù)據(jù)進行線性和重復(fù)性計算并可以打印出來。線性誤差的計算方法為用各遞增荷點的理論載荷值與幾次測力實驗中各遞增載荷點的平均實測值的差的絕對值除以傳感器量程。重復(fù)性誤差的計算方法為幾次測力實驗中各遞增載荷點實測值之差的最大值除以傳感器最大量程。各遞增載荷點的理論載荷值計算方法如下:
      Dmax=(Dmaxl+Dmax2+    +Dmaxn)/n
      Dvalue=Dmax/max*M
      Dnm    傳感器最大量程的實測值的平均值
      n    '專感器測力每次檢定過程中進行的測力實
      驗次數(shù)
      Dvalue    被測傳感器各遞增載荷點的理論值
      max    傳感器最大量程
      M    測力機在各遞增點實際加載的載荷
      2.2測力機液壓系統(tǒng)控制模塊
      (1)簡述
      測力機液壓控制系統(tǒng)為液壓式測力機的核心部位,負責(zé)液壓式測力機的增減壓部分。由計算機控制增壓泵使用的交流電動機工作頻率,以完成對被測傳感器施加載荷的工作。
      ⑵模塊設(shè)計
      本方案采用的evlOOO型變頻器,該變頻器支持485接口的串行通迅方式。通過計算機的485串行接口將計算機與變頻器連拉起來,在軟件中使用HScroll控件的值控制傳感器的工作頻率,將HScroll控件的最大值設(shè)為變頻器的最大工作頻率,本款變器為工頻變頻器,故最大值為50HZ最小值為OHZ。使用timer控件不停的讀取hscroll控件的值,將其通過MScomro控件發(fā)送到變頻器。使變頻器的工作頻率和HScroll控件中的值一致。只要拖動HScroll控件的滑動塊,就可以實現(xiàn)變頻器的頻率控制。
      2.3數(shù)據(jù)釆集模塊
      (1)簡述
      數(shù)據(jù)捕獲模塊負責(zé)對測力機的基準(zhǔn)傳感器和被測傳感器的數(shù)據(jù)進行實時讀取。并在測力機施加的載荷達到遞增點時,基準(zhǔn)傳感器和被測傳感器的數(shù)據(jù)記錄下來傳送給數(shù)據(jù)分析模塊。
      ⑵模塊設(shè)計
      本方案使用VB6.0進行軟件編程,儀表使用2000型標(biāo)準(zhǔn)負荷測量儀,按照標(biāo)準(zhǔn)負荷測量儀[3]和變頻器[2]說明書設(shè)置MScomrn控件的數(shù)據(jù)通迅格式包括波特率和校驗位、停止位與儀表和變頻器的數(shù)據(jù)通迅格式一致。在串口通迅中需要對從儀表中讀取到的數(shù)據(jù)進行校驗,一般分為縱/橫向冗余(LRC/VRC)校驗,和環(huán)形冗余校驗(CRC)以保證在數(shù)據(jù)傳送過程中發(fā)生的錯誤數(shù)據(jù)可以被剔除。使設(shè)備執(zhí)行的是正確的數(shù)據(jù)。因為縱向冗余校驗方法比校適合短數(shù)據(jù)的接收,被廣泛的用于,自控儀表,變頻器的串行通迅,所以本方案代碼如下:
      PublicFunctionIrejiaoyan(shujuAsString)AsString
      DimaAsString,DimcAsInteger,DimbAsLong,DimeAsString
      c=Len(shuju)
      b=0
      Ford=1To(c/2)
      a=Left(shuju,2)
      a="&h"+a
      b=Vai(a)+b
      shuju=Right(shuju,Len(shuju)-2)
      a=
      Nextd
      b=Val("&h"+Right(Hex(b),2))
      Irejiaoyan=Hex(255-b+1)
      EndFunction
      在確定在收到的數(shù)據(jù)為正確的數(shù)據(jù)。并將其轉(zhuǎn)換為十進制數(shù),并將其正確顯示在軟件窗體上代碼如下:
      PrivateSubMSConnn2_0nComm()
      Diminbytel0AsByte
      Dimm(0To5)AsInteger
      DimzAsInteger
      inbytel=MSComm2.Input
      Forz=0ToUBound(inbytel)'循環(huán)讀取數(shù)組變量的內(nèi)容
      Ifinbytel(z)=13Then
      IfLen(Hex(inbytel(z)))=1Thenrx_bufer2=Trim(rx_bufer2+"0”+Hex(inbytel(z)))
      EndIf
      IfLeft(rx_bufer2,2)="FF"AndRight(rx_bufer2,2)=“0D”Then'如窠所有接收的數(shù)據(jù)前兩位是FF最后商位是0D則為有效數(shù)據(jù)'
      bufer=Trim(rx_bufer2)rx„bufer2=“"
      EndIf
      Else
      rx_bufer2=Trim(rx_bufer2&Ilf(Len(Hex(inbytel(z)))<2,“0"&Hex(inbytel(z)),Hex(inbytel(z))))
      EndIf.    -
      Nextz
      EndSub
      在基準(zhǔn)傳感器傳送來的數(shù)據(jù)達到遞增點時,將基準(zhǔn)傳感器的數(shù)據(jù)和被測傳感器的數(shù)據(jù)一同保存并在實驗結(jié)束后,傳送給數(shù)據(jù)分析模塊。

      3綜述
      本系統(tǒng)在某傳感器生產(chǎn)廠家實際工作,解決了該傳感器生產(chǎn)廠家長期以來依靠變頻器的電位器旋鈕手動控制增壓泵使用的交流三相異步電動機工作頻率進行測力機增壓減速,使用標(biāo)準(zhǔn)負荷測量儀外接模塊連接打印機的手動方式完成數(shù)據(jù)捕獲效率低下的問題,希望能夠?qū)ζ渌麥y力機生產(chǎn)設(shè)計單位有所啟發(fā)。


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