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ENGLISH0755-88840386發(fā)布時間:2020-08-26 10:11:49 |來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載
伴隨著生產(chǎn)制造與生活的持續(xù)發(fā)展趨勢,大家對包裝設(shè)計明確提出了更高的規(guī)定。各種原材料的計量檢定精密度立即關(guān)聯(lián)到包裝公司的商品銷售,從而對公司的存活、發(fā)展趨勢和經(jīng)濟(jì)收益造成危害。大部分機械設(shè)備制造業(yè)企業(yè)都高度重視選用高寬比自動化技術(shù)的生產(chǎn)流水線,比較之下,有機肥商品的生產(chǎn)制造包裝自身就不足高度重視自動化技術(shù)生產(chǎn)流水線,其運用非常少,有關(guān)科學(xué)研究也很少,在有機肥領(lǐng)域中各原材料的計量檢定精密度,更沒有造成公司的重視。提升有機肥各原材料的計量檢定包裝精密度
一直是困惑公司的難點[1]。小編依據(jù)有機肥的特性新產(chǎn)品研發(fā)了有機肥的全自動計量檢定混合全自動包裝機控制系統(tǒng),主要詳細(xì)介紹了一種根據(jù)PLC和觸摸顯示屏的全自動包裝機控制系統(tǒng),并對控制系統(tǒng)的步驟和完成作詳解。
1 計量檢定全自動包裝機的組成
1.1自動式計量檢定全自動包裝機的設(shè)計實現(xiàn)
自動式計量檢定全自動包裝機關(guān)鍵用以各粉末狀、顆?;实亩糠治鲇嬃繖z定包裝,錯料立式攪拌機內(nèi)設(shè)立渦輪增壓攪拌裝置,驅(qū)動器渦輪增壓由輸入軸越過密封性固定不動座連接傳動機構(gòu)。以電機為驅(qū)動力,完成了混合機對原材料的全自動拌和、全自動開料操縱,運輸飛機的全自動運送,全自動包裝機的全自動裝包,以做到混合機內(nèi)部一切部位原材料混和勻稱的目地,可在沒有人實際操作的標(biāo)準(zhǔn)下做到自動包裝的目地。開料泵、攪拌裝置、錯料立式攪拌機行為主體(含驅(qū)動器離心葉輪)、工藝管、配件及計量檢定設(shè)備的精準(zhǔn)定位等設(shè)計方案見圖1[2]。 圖1自動式計量檢定全自動包裝機框架圖
1.2全自動運輸飛機的總體設(shè)計與完成
自動式計量檢定全自動包裝機中各原材料的定量分析計量檢定是該設(shè)備的核心技術(shù),包含秤重選用金屬波紋管秤重液位傳感器檢驗設(shè)備、A/D轉(zhuǎn)化器選用FX2N-4AD模擬量輸入輸入控制模塊、氣動電磁閥、PLC選用三菱FX2N-32MR等設(shè)備。傳動帶運送解決設(shè)備包含上級領(lǐng)導(dǎo)皮帶輸送機、熱鎖口機和下屬皮帶輸送機[3]。在混合機中乾混和拌和后的勻稱原材料放進(jìn)包裝袋子后,歷經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)皮帶輸送機運輸?shù)芥i口機鎖口,鎖口后送至下屬傳動帶運送回收器,將包裝好的包裝袋子運輸上轎車運輸。為了更好地考慮加工工藝規(guī)定,不使皮帶輸送機超重和貨品沉積,在啟動反啟,終止時順停。皮帶輸送機結(jié)構(gòu)見圖2。
2 全自動計量檢定解決設(shè)備的設(shè)計方案與完成
計量檢定解決會危害全部全自動包裝機的特性品質(zhì)。在秤重計量檢定階段,各計量檢定桶內(nèi)腔會黏附混和后的顆粒料,對具體秤重有一定的危害,各計量檢定桶選用不銹鋼板內(nèi)腔的構(gòu)造來降低危害。為校準(zhǔn)偏差,在每一次入料以前,空斗品質(zhì)G0由可編程控制器操縱全自動稱重,并把
G0做為開料稱重品質(zhì)(G1)的定位點,原材料的總重 圖2皮帶輸送機框架圖
G2根據(jù)系統(tǒng)軟件計算得G2=G1-G0。外部要素造成的零點漂移狀況對具體入料值遭受的危害減少到極小值[4]。在包裝入料階段,為使入料速率和計量檢定包裝的精確性獲得確保,系統(tǒng)軟件選用迅速入料和調(diào)整入料緊密結(jié)合的方法。將迅速入料閥值設(shè)定為目標(biāo)的90%,快入料速率較快[5],抵達(dá)目標(biāo)后繼電器關(guān)掉一部分。投料精準(zhǔn)度能夠根據(jù)調(diào)整入料來提升,調(diào)整入料的閥值相當(dāng)于目標(biāo)與過沖量之差。系統(tǒng)軟件投料做到預(yù)設(shè)值時,調(diào)整入料閥會全自動關(guān)掉,在投料封袋過程中,原材料的開料的沖擊性對系統(tǒng)導(dǎo)致震動,會導(dǎo)致包裝品質(zhì)瞬間提升,會導(dǎo)致過沖狀況。具體投料量相當(dāng)于調(diào)整入料再加過沖量,為了更好地使過沖量能使系統(tǒng)軟件全自動校準(zhǔn),系統(tǒng)軟件選用閉環(huán)控制反饋作用技術(shù)性?;靖拍钍且罁?jù)之前封袋的偏差來調(diào)節(jié)此次稱重計量檢定全過程中造成的過沖量,稱數(shù)值與目標(biāo)的誤差根據(jù)微入料閘閥定時開關(guān)來調(diào)節(jié),能夠提升定量分析包裝的精準(zhǔn)度[6]。
3 系統(tǒng)的設(shè)計方案
3.1 觸摸顯示屏界面設(shè)計方案
觸摸顯示屏是致力于PLC(可編程邏輯控制板)而設(shè)計方案的互動型服務(wù)中心,具備與各種各樣知名品牌PLC聯(lián)線的監(jiān)管工作能力,適用極端的辦公環(huán)境,可以取代一般工控電腦。觸摸顯示屏能夠隨時隨地追蹤機器設(shè)備和系統(tǒng)軟件的運作情況,根據(jù)工業(yè)觸摸屏向PLC傳出命令和傳輸數(shù)據(jù),再根據(jù)可編程控制器
控制板進(jìn)行系統(tǒng)對或機器設(shè)備的開關(guān)量和信息量進(jìn)行控
制。工業(yè)觸摸屏能夠制做成多幅多種多樣監(jiān)控畫面,取代傳統(tǒng)式的電氣設(shè)備實際操作控制面板及顯示信息錄像儀等,并且具備功
能更為強勁的特性。工業(yè)觸摸屏觸摸顯示屏采用256色的三菱F940WGOT-TWD做為顯示信息、實際操作設(shè)置模塊。電子計算機均選用RS-232通信口,PLC的通信口是RS-422,F(xiàn)940WGOT-TWD通信邊有2個,各自為RS-232C與RS-422/485。FX系列產(chǎn)品機器設(shè)備通信電極連接線圖 圖3FX系列產(chǎn)品機器設(shè)備通信電極連接線圖如圖所示3所顯示。
3.2操作程序
復(fù)位是對全部鍵入數(shù)據(jù)信號開展檢驗,能否考慮起動的標(biāo)準(zhǔn)包含檢驗鍵入數(shù)據(jù)信號是不是有警報、負(fù)荷負(fù)載等標(biāo)準(zhǔn)。在考慮起動標(biāo)準(zhǔn)沒有警報時,實行后邊程序流程,在工業(yè)觸摸屏挑選手動式還是全自動,挑選手動式繞過全自動程序流程,實行手動式程序流程,挑選全自動程序運行全自動程序流程,繞過手動式程序流程,優(yōu)勢是程序執(zhí)行的時間減少。在全自動程序流程中最先對各混和原材料各自開展秤重計量檢定,全部原材料做到規(guī)定的凈重后,打開分別的氣動電磁閥,將各原材料放進(jìn)混和桶中開展充足混和拌和,攪拌均勻后打開化合物氣動電磁閥,將化合物下預(yù)料到包裝袋子里,另外打開輸送帶電動機,將包裝袋子經(jīng)輸送帶傳輸?shù)芥i口機開展鎖口。因為秤重計量檢定抵達(dá)規(guī)定和打開氣動電磁閥有一定的時間延時,操縱繼電器要選用反饋作用。手動式程序流程包含:各原材料的手動式計量檢定、各原材料的繼電器手動式打開、手動式混和拌和、手動式化合物后的繼電器、手動式輸送帶和手動式鎖口等實際操作。手動式主要是為了更好地調(diào)節(jié)機器設(shè)備和出現(xiàn)常見故障時對常見故障機器設(shè)備開展檢修??刂葡到y(tǒng)步驟如圖所示4所顯示。
3.3 邏輯性操縱
由PLC操縱的自動式計量檢定混合全自動包裝機,選用了完成全自動包裝機的全自動計量檢定、混和、傳輸及鎖口等作用。PLC采用三菱FX2N-32MR,因為邏輯性、次序比較固定不動,程序流程選用步進(jìn)電機plc梯形圖操縱,因為總數(shù)很大,數(shù)據(jù)信息儲存器要選用32位儲存器,不然數(shù)據(jù)信息會外溢。由步進(jìn)電機順控命令進(jìn)行手動式/全自動進(jìn)行情況的變換,由作用命令完成稱重計量檢定的實時數(shù)據(jù)收集和顯示信息、運行狀態(tài)及警報等信息內(nèi)容。
3. 4線上調(diào)節(jié)及模擬仿真
在PC機上進(jìn)行程序編寫后,歷經(jīng)電纜線免費下載到三菱FX2N-32MRPLC中,并歷經(jīng)硬件軟件檢測才可以最后完成自動控制系統(tǒng)每日任務(wù)。GXSimulator是在Windows上運作的軟元器件包,安裝GXDeveloper的電子計算機內(nèi)安裝GXSimulator就能完成沒有目前的調(diào)節(jié)。開啟工具欄的“專用工具”萊單,點一下“plc梯形圖邏輯測試起動(L)”子萊單,起動plc梯形圖邏輯測試。依據(jù)自身配備的I/O開展檢測見圖5。
圖4控制系統(tǒng)流程表 圖5下位機線上調(diào)節(jié)開啟“GTSORTWARECHINESE”安裝文件夾名稱,將”EnvMEL”文檔開展手機軟件的應(yīng)用自然環(huán)境的安裝。建立觸摸顯示屏工程項目,對于全自動包裝機一個分系統(tǒng)的觸摸屏系統(tǒng)見圖6。在上位機軟件創(chuàng)建了發(fā)展趨勢曲線圖,讓實際操作工作人員更形象化地掌握系統(tǒng)軟件及機器設(shè)備的運作的平穩(wěn)水平,見圖7。
4 結(jié)果
圖6上位機軟件監(jiān)管畫 圖7上位在線監(jiān)管
具體應(yīng)用證實,應(yīng)用了根據(jù)PLC的自動式控制系統(tǒng)后,與之前選用人力稱重計量檢定相較為,精密度獲得了極大地提升,獲得品質(zhì)計量檢定主管機構(gòu)和客戶的毫無疑問和認(rèn)可。該控制系統(tǒng)已持續(xù)運作一年多,運作平穩(wěn)、安全靠譜、自動化技術(shù)水平高、實際操作便捷,緩解了職工的勞動效率,充分運用了可編程控制器計算速度更快、作用強、編程設(shè)計固定不動簡單、改動程序流程便捷、維護(hù)保養(yǎng)方便快捷、布線少、設(shè)備故障率低、維護(hù)保養(yǎng)非常容易、應(yīng)用靈便、抗干擾性強
等優(yōu)點,加上觸摸顯示屏友善的工業(yè)觸摸屏作用,得到 了客戶令人滿意的應(yīng)用實際效果,非常值得應(yīng)用推廣。
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