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      半自動(dòng)粉狀PVC包裝機(jī)控制系統(tǒng)的改造

      發(fā)布時(shí)間:2020-08-04 10:54:54 |來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

      沈陽某有限責(zé)任公司二十世紀(jì)八十年代中后期從日本國鐘淵企業(yè)引入第1條PVC生產(chǎn)流水線,距今30多年,在其中半自動(dòng)粉狀PVC包裝機(jī)因控制系統(tǒng)老化,常見故障高發(fā),立即危害生產(chǎn)制造,因此要對該包裝機(jī)控制系統(tǒng)實(shí)施更新改造。根據(jù)剖析包裝機(jī)工作內(nèi)容,設(shè)計(jì)方案了一種好用的控制系統(tǒng)。歷經(jīng)兩年的應(yīng)用,半自動(dòng)PVC包裝機(jī)可以穩(wěn)定運(yùn)作,既考慮了實(shí)際操作規(guī)定,又提升了生產(chǎn)量和包裝品質(zhì),減少了產(chǎn)品成本,產(chǎn)生了一定的經(jīng)濟(jì)收益。
      1半自動(dòng)包裝機(jī)的工作內(nèi)容
      半自動(dòng)包裝機(jī)工作內(nèi)容包含水果套袋、起動(dòng)、全自動(dòng)給料機(jī)、全自動(dòng)稱料、全自動(dòng)終止等。具體步驟是人力將包裝袋子套在包裝機(jī)岀料嘴邊,起動(dòng)包裝機(jī),在起動(dòng)包裝機(jī)的另外開始自動(dòng)稱重,當(dāng)包裝品質(zhì)做到預(yù)設(shè)值20kg時(shí),包裝機(jī)全自動(dòng)終止添充,人力將料包卸掉,提前準(zhǔn)備下一袋包裝。
      2包裝機(jī)控制系統(tǒng)更新改造內(nèi)容
      半自動(dòng)粉狀PVC包裝機(jī)除了必須開展自動(dòng)稱重外,還必須對稱性重開展監(jiān)管,當(dāng)包裝的PVC顆粒料做到一定品質(zhì)時(shí)終止添充,因此必須一個(gè)控制板來完成此實(shí)際操作,那樣就必須PLC(可程序編程控制板)與配料控制器相互配合。另外,在PLC工作中時(shí)也要配上工業(yè)觸摸屏多方面監(jiān)管,才可以完成其工作標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)對PLC和配料控制器控制系統(tǒng)的再次設(shè)計(jì)方案,完成了包裝機(jī)控制系統(tǒng)的提升更新改造。
      2.1PLC的型號(hào)選擇
      在包裝機(jī)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)過程中,充分考慮包裝當(dāng)場自然環(huán)境影響大,必須24小時(shí)經(jīng)常工作中,而PLC外觀精巧,控制力強(qiáng),程序編寫簡易,可信性強(qiáng),因此選擇其做為主控制板。采用了日本國OMRON企業(yè)生產(chǎn)制造的CPM2系列產(chǎn)品PLC,其優(yōu)勢是執(zhí)行速度更快,抗干擾性強(qiáng),其釆用380V溝通交流供電系統(tǒng)。
      2.2配料控制器的型號(hào)選擇
      為確保稱重的精確性,完成稱重的可操控性,采用了珠海市某有限責(zé)任公司生產(chǎn)制造的CB920配料控制器。該控制板選用優(yōu)秀的SMT技術(shù)性,出示了豐富多彩的計(jì)算機(jī)指令,外觀設(shè)計(jì)精巧,方便使用,功能齊全,有迅速的響應(yīng)速度,可以考慮智能化生產(chǎn)流水線對速率的規(guī)定;此外,它還具備RS232/RS485通信接口,可開展多一點(diǎn)或長距離通信,包裝全過程中可完成全自動(dòng)削皮,過添充自動(dòng)控制系統(tǒng)等作用;而且該控制板I/O控制模塊為終斷式操縱,輸入、輸出可所有完成光學(xué)防護(hù),有強(qiáng)力的調(diào)料作用和抗干擾性,非常是其調(diào)料作用非常好地考慮了更新改造的要求。
      2.3對PLC及配料控制器的硬件開發(fā)
      包裝機(jī)控制系統(tǒng)系統(tǒng)配置包含PLCI/O模塊,其由人機(jī)對戰(zhàn)操作面板(觸摸顯示屏、按鍵、顯示燈等)、稱重控制器、電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)(繼電器、汽缸等)、感應(yīng)器(限位開關(guān)、稱重儀等)等構(gòu)成,見圖1。

       

      包裝機(jī)控制系統(tǒng)系統(tǒng)配置圖


      圖1包裝機(jī)控制系統(tǒng)系統(tǒng)配置圖
      最先分辨包裝料斗內(nèi)的料位,若料位為低,則錐半自動(dòng)粉狀PVC包裝機(jī)工作內(nèi)容由起動(dòng)、脹袋、添充、終止、料斗給料機(jī)等構(gòu)成。包裝機(jī)起動(dòng)前的入料全過程中,PVC顆粒料易在入料臂堆積,因此需要在入料臂上配備震動(dòng)設(shè)備,在給包裝料斗入料全過程中
      倉臂震動(dòng)器起動(dòng)。在包裝添充全過程中,第1次檢驗(yàn)品質(zhì)為18.5kg時(shí),配料控制器向PLC輸出終止八角茴香嘴添充數(shù)據(jù)信號(hào);第2次檢驗(yàn)品質(zhì)做到19.5kg時(shí),配料控制器向PLC輸出終止中料嘴添充數(shù)據(jù)信號(hào);第3次檢驗(yàn)品質(zhì)做到19.9kg時(shí)終止添充;抵達(dá)19.9kg時(shí)候有一定量的過添充,確保了每袋品質(zhì)為20kg。
      2.4包裝機(jī)控制系統(tǒng)的軟件開發(fā)
      包裝機(jī)控制系統(tǒng)的手機(jī)軟件一部分由人機(jī)交互技術(shù)頁面(觸摸顯示屏)和PLC兩一部分構(gòu)成,觸摸顯示屏根據(jù)RS232與PLC通信。人機(jī)交互技術(shù)頁面能夠 設(shè)置PLC內(nèi)部的時(shí)間控制器,能夠 觀察入料閥的電源開關(guān)、脹緊閥的電源開關(guān)、錐閥的電源開關(guān)及其對閘閥的手動(dòng)式調(diào)節(jié)情況等。。
      PLC詳細(xì)地址分配表見表1,人機(jī)交互技術(shù)頁面平面圖見圖2。
      閥打開向包裝料斗投料,直至高料位信號(hào)指示燈亮,傳出高料位警報(bào)標(biāo)示;若包裝料斗內(nèi)PVC顆粒料早已為高料位,即高料位報(bào)警系統(tǒng)早已發(fā)岀,則機(jī)器設(shè)備起動(dòng),脹緊閥打開,剛開始向包裝袋子中添充顆粒料,配料控制器歷經(jīng)3次操縱抵達(dá)20kg后,秤重完畢,見圖3。

      包裝機(jī)工作中全過程圖


      圖3包裝機(jī)工作中全過程
      Fig.3Workingprocessofpackingmachine
      性賠償元器件,提升了管路對自然環(huán)境溫度差和阻尼振動(dòng)的承受力。③增加補(bǔ)償器在樓房上邊1米處,維修便捷,防止了高空作業(yè),降低了安全風(fēng)險(xiǎn)。
      2.2氯化鈣管路易結(jié)晶體阻塞,對閘閥開展更新改造
      陜北冬天氣侯嚴(yán)寒,氯化鈣在溫度較低的自然環(huán)境中很容易結(jié)晶體,一旦氯化鈣在管路內(nèi)結(jié)晶體,就必須泊車清除。小結(jié)過去工作經(jīng)驗(yàn),依據(jù)生產(chǎn)制造具體,開展了下列技改項(xiàng)目:將好幾處氯化鈣管路的逆止閥挪到挨近主管道約100毫米處。更新改造后,流動(dòng)性的熱水溶液可傳熱至逆止閥與流動(dòng)性管路中間的長節(jié),長節(jié)再未出現(xiàn)結(jié)晶體阻塞;管路無需時(shí)將氯化鈣溶液放凈并清理,再未因存在不流動(dòng)性氯化鈣溶液而結(jié)晶體阻塞。
      2.3系統(tǒng)運(yùn)作不穩(wěn)定,對蒸氣凝結(jié)水管開展更新改造
      工作壓力或溫度大幅度轉(zhuǎn)變是導(dǎo)致系統(tǒng)軟件泄露的關(guān)鍵緣故之一。更新改造前,脫吸系統(tǒng)軟件蒸氣凝結(jié)水并入蒸氣凝結(jié)水主管,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)主管內(nèi)凝結(jié)水過多且總流量不穩(wěn)定,若凝結(jié)水不立即排污,會(huì)造成脫吸塔重沸器蒸氣工作壓力、總流量起伏很大,比較嚴(yán)重危害系統(tǒng)軟件的平穩(wěn)運(yùn)作,對機(jī)器設(shè)備、管路導(dǎo)致致命性的危害。對于這一難題,將蒸氣凝結(jié)水管改成單獨(dú)管道。更新改造后,重沸器蒸氣工作壓力、總流量很平穩(wěn),系統(tǒng)軟件運(yùn)作穩(wěn)定,降低了重沸器以及他機(jī)器設(shè)備管路的泄露三。
      2.4多效熱交換器易泄露,對其開展更新改造
      駕車至今,數(shù)次出現(xiàn)多效熱交換器泄露,迫不得已泊車維修且維修艱難,因此給多效熱交換器提升了1條旁通。若多效熱交換器泄露比較嚴(yán)重,就轉(zhuǎn)換至旁通管路,開展維修,維修結(jié)束后再切回多效熱交換器.防止了泊車維修,大幅度降低了維修成本費(fèi),緩解了廢酸市場銷售工作壓力。2.5系統(tǒng)憋壓,對二級(jí)冷卻塔開展加工工藝改善
      因?yàn)楸痹ぶ挥?臺(tái)二級(jí)冷卻塔,制冷物質(zhì)為-26W冷藏食鹽水,長期運(yùn)作后超低溫氯化氫與水就會(huì)產(chǎn)生HC1-nH2O乳狀物阻塞二級(jí)冷卻塔,可能會(huì)導(dǎo)致憋壓。因而開展了以下改善:每三天關(guān)掉1次二級(jí)冷卻塔智能回水,解凍1次,待二級(jí)冷卻塔溫度升高。
      2.5配料控制器與PLC的相互配合
      配料控制器對稱性重?cái)?shù)據(jù)信號(hào)具備操縱功效。配料控制器接受到起動(dòng)數(shù)據(jù)信號(hào)后開始工作,其COARSE、FINE、M43個(gè)端口號(hào)另外向PLC傳出上拉電阻數(shù)據(jù)信號(hào),PLC向3個(gè)添料嘴電動(dòng)執(zhí)行器傳出上拉電阻數(shù)據(jù)信號(hào),大中小料嘴另外向包裝袋子中添充顆粒料,當(dāng)達(dá)到包裝預(yù)設(shè)值時(shí),稱重控制器COARSE、FINE、M4輸出低電頻,DISCHARGE接線端子向PLC輸出上拉電阻數(shù)據(jù)信號(hào),稱至。P之上且升高速率較快時(shí)為解凍結(jié)束。實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),更新改造實(shí)際效果非常好,再未出現(xiàn)因二級(jí)冷卻塔阻塞而造成的系統(tǒng)軟件憋壓。
      2.6氯化鈣循環(huán)水泵不可以預(yù)留,拆換預(yù)留泵
      改善以前,氯化鈣循環(huán)水泵有2臺(tái),A泵(距泵出入口主管很遠(yuǎn)的泵)、B泵(距泵出入口主管較近)按時(shí)轉(zhuǎn)換應(yīng)用,避免 泵不可以預(yù)留。曾一度產(chǎn)生以下狀況:應(yīng)用B泵且B泵出現(xiàn)常見故障時(shí),提前準(zhǔn)備轉(zhuǎn)換至A泵,A泵卻因出入口管路結(jié)晶體阻塞不可以預(yù)留,迫不得已停車。其緣故是超低溫自然環(huán)境下,A泵出入口閘閥和出入口主管中間管路較長,氯化鈣長期不流動(dòng)性易結(jié)晶體阻塞,造成A泵常常不可以一切正常投入使用。因此開展了以下改善:①長期性應(yīng)用A泵,將B泵做為預(yù)留泵;②B泵按時(shí)試運(yùn)1次,確保能一切正常運(yùn)行;③B泵試運(yùn)之后關(guān)掉進(jìn)岀口閘閥、常對外開放凈閥,放走水溶液并清理。改善以后,再未出現(xiàn)氯化鈣循環(huán)水泵不可以預(yù)留的難題,確保了系統(tǒng)軟件的長期性平穩(wěn)運(yùn)作。
      3結(jié)束語
      北元化工對于廢硫酸脫吸設(shè)備易泄露、易結(jié)晶體阻塞、運(yùn)作不穩(wěn)定等一系列生產(chǎn)制造難題,對脫吸塔出入口管路、氯化鈣管路中的閘閥、蒸氣凝結(jié)水管、多效熱交換器、二級(jí)冷卻塔等開展了技改項(xiàng)目,徹底消除了硫酸脫吸系統(tǒng)軟件泄露經(jīng)常、結(jié)晶體阻塞經(jīng)常、維修經(jīng)常、泊車經(jīng)常的困局,完成了長周期、持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)作。第1期設(shè)備和第二期設(shè)備2套硫酸脫吸設(shè)備共能為氯乙烯生成系統(tǒng)軟件出示2200M3/h氯化氫,大幅度減少了產(chǎn)品成本,緩解了廢硫酸市場銷售工作壓力,為氯乙烯生成系統(tǒng)軟件超負(fù)荷、長周期運(yùn)作出示了確保。
      3結(jié)束語
      再次設(shè)計(jì)方案后的粉狀pvc包裝機(jī)控制系統(tǒng)實(shí)際操作便捷,返修率較以前減少93%,包裝速率提升到180袋/h,提升了包裝速率和包裝品質(zhì)。包裝規(guī)格型號(hào)為20kg/袋,包裝偏差精確操縱在±40g,表明包裝機(jī)控制系統(tǒng)釆用PLC與配料控制器相互配合的方式是行得通且靠譜的。

       

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