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ENGLISH0755-88840386發(fā)布時間:2020-07-10 09:52:33 |來源:網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載
前言
為了滿足市場及顧客需求,企業(yè)引進了技術先進的硬盒包裝機組。該設備總體運行及產(chǎn)品質(zhì)量較穩(wěn)定,但小包商標紙側翼與內(nèi)框紙粘連造成小包翻蓋打不開的質(zhì)量問題時有發(fā)生,造成質(zhì)量反饋, 為此對此項質(zhì)量問題作分析研究并進行改進。
上膠機構的工作原理與結構
上膠輥非上膠表面為光滑區(qū)域,上膠區(qū)域是有若干個上膠點組成, 保證給商標紙的上膠區(qū)提供適量的膠液。當設備運行時,對稱壓輪的相位與上膠輥對應,商標紙由輸送輪輸送到上膠區(qū),對稱壓輪的工作面在滾動過程中將商標紙的上膠區(qū)壓下,并完成商標紙的上膠。當對稱壓輪的非工作面與商標紙的非上膠區(qū)保持對應時,下壓力消失,商標紙在導軌的支撐下,與上膠輥的非上膠區(qū)保持一定的間隙,完成商標紙在輸送中的整個上膠過程。
生產(chǎn)現(xiàn)狀及現(xiàn)狀調(diào)查
生產(chǎn)現(xiàn)狀:硬盒包裝機組(6 號機組)在生產(chǎn)運行過程中,時常發(fā)現(xiàn)小包翻蓋有打不開的現(xiàn)象,在對上膠機構進行了清理與調(diào)整后,效果仍不明顯。
現(xiàn)狀調(diào)查:可以看出硬盒煙小包翻蓋打不開的現(xiàn)象比較嚴重,因此對造成小包翻蓋打不開的質(zhì)量問題作了以下分析。
問題分析
上膠輥的上膠區(qū)和非上膠區(qū)在同一圓柱面上,而且是整體帶膠, 由于膠缸刮膠板與上膠輥的標準間隙為 0.01mm,當設備運行時,造成上膠輥的非上膠區(qū)產(chǎn)生一層薄薄的膠液。雖然設備在設計時,使商標紙側翼與上膠輥保持一定的間隙,以保證商標紙的非上膠區(qū)與上膠輥隔開。在商標紙實際生產(chǎn)輸送過程中,部分商標紙因受材質(zhì)、溫度和濕度的受潮變形影響兩邊沒有導軌的支撐,造成了商標紙兩側翼的支撐不足,出現(xiàn)向下傾斜的現(xiàn)象,造成商標紙側翼的外斜邊緣帶膠并出現(xiàn)折疊后膠液外溢的現(xiàn)象,造成與內(nèi)框紙發(fā)生粘連,出現(xiàn)了小包翻蓋打不開的現(xiàn)象。
改進措施
控制環(huán)境的溫度和濕度。改善對原輔材料的儲存環(huán)境并加大管理力度,保證商標紙技術參數(shù)符合設備要求,使原輔材料的儲存環(huán)境與車間生產(chǎn)現(xiàn)場盡可能保持一致。
改進膠缸機構。在改善和控制環(huán)境的溫度和濕度的基礎上, 在膠缸蓋上平面兩側加裝彈性導軌進行上膠機構改進。解決膠缸蓋外側沒有支撐導致商標紙側翼支撐不足的問題。
措施實施
確定彈性導軌的尺寸。根據(jù)商標紙的輸送與上膠原理以及膠缸蓋的具體尺寸,并通過多次實驗驗證,確定彈性導軌的尺寸為: 長 =160mm,寬 =15mm,厚 =0.5mm。
材料的選用。經(jīng)過查閱資料,反復比對、實驗,最終選擇了一種彈性極限、屈服點與疲勞強度的合金彈簧鋼(60Si2Mn)。
安裝調(diào)試。通過分析研究將彈性導軌兩端固定改為一端固定, 而另一端處于能定向自由滑動狀態(tài),有一定的位移量能上下滑動可改變上膠量的大小。既減少了彈片對上壓輪的沖擊力,也減小了自身的磨損,并延長了其使用壽命。由于兩彈性導軌的作用,縮短了商標紙側翼與上膠輥接觸的時間,減小了上膠面積,商標紙側翼被折疊后膠液不會從折縫溢出,在最大程度上解決側翼與內(nèi)框紙粘連的問題。
效果分析
可以看出,經(jīng)對硬盒包裝機組 6 號機車進行連續(xù) 3 個工作日的現(xiàn)場跟蹤對比,基本解決了商標紙側翼與內(nèi)框紙粘連而造成小包翻蓋打不開的質(zhì)量問題,硬盒小包的包裝質(zhì)量明顯提高。
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