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ENGLISH0755-88840386發(fā)布時間:2020-06-17 14:40:33 |來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載
為滿足市場需求,各卷煙工業(yè)企業(yè)都推出了硬制條盒包裝產(chǎn)品,并抽調(diào)了大批人力和物力,人工完成條外透明紙的包裝,人工包裝每天僅能完成數(shù)千條硬制條盒包裝,無法滿足生產(chǎn)需求。國內(nèi)有些卷煙工業(yè)企業(yè)利用原包裝機(jī)改造成獨(dú)立運(yùn)行的條外透明紙包裝機(jī),但只能完成軟制條盒產(chǎn)品的包裝,速度低、消耗 大、有效作業(yè)率低且運(yùn)行不穩(wěn)定。在國際市場上目 前尚未發(fā)現(xiàn)可獨(dú)立運(yùn)行的條外透明紙包裝機(jī)設(shè)備。為 此,對條外透明紙包裝機(jī)進(jìn)行改造設(shè)計(jì),通過增加動力輸入裝置、條盒輸送通道、電控柜及控制系統(tǒng)。編碼器等,使其能夠獨(dú)立運(yùn)行,以滿足卷煙工業(yè)企業(yè)對于硬制條盒包裝產(chǎn)品的生產(chǎn)需求。
1存在問題
在硬盒硬條包裝機(jī)組中,條外透明 紙包裝機(jī)的動力來自于盒外透明紙包裝機(jī)的動力輸送⑴。其煙條輸入通道是硬條包裝機(jī)的煙 條輸出通道,煙條向前輸送的動力來自于硬條包裝機(jī) 推煙板的推送。電氣檢測和控制系統(tǒng)以及氣路輸送部 分也由上游機(jī)決定因此,要使條外透明紙 包裝機(jī)能夠獨(dú)立運(yùn)行,需要對其進(jìn)行改造。通過增加動力輸入裝置(3)、煙條輸送通道(2)、電 控柜及控制系統(tǒng)(6)、編碼器裝置(7)、氣路輸送裝置 (4)等,使其能夠獨(dú)立運(yùn)行,從而滿足硬制條盒包裝產(chǎn)品的生產(chǎn)需求。
2改進(jìn)方法
2.1動力輸入裝置
獨(dú)立的變頻電機(jī) (10)通過過載保護(hù)裝置(7)將動力輸送到同步帶輪B (8)上⑹,再通過同步齒形帶(9)的傳送將動力傳送到 傳動軸(3)上,傳動軸通過一對餃鏈離合器(4)最終將 動力傳送到原條外透明紙包裝機(jī)的動力輸入軸
(6)±0在傳動軸的軸端安裝有盤車手輪(1),可以使包裝機(jī)在調(diào)試、排除故障、修理過程中能夠人工盤車。 由于原包裝機(jī)組的3個輔機(jī)動力均來自于包裝機(jī),3個輔機(jī)的總功率為5.5 kW,而原包裝機(jī)單機(jī)的功率約為L7kW⑴??紤]到新增負(fù)荷,改進(jìn)后將主動力變頻電機(jī)的功率定為2.2 kW,最高轉(zhuǎn)速為60 r/min,最佳工作轉(zhuǎn)速為23 ~ 26 r/min,與包裝機(jī)的額定生產(chǎn)能力匹配。
端套(6)通過螺紋的作用將 壓簧(5)壓在環(huán)(4)±,3個鋼珠(7)套在同步帶輪(3) 的孔內(nèi),鋼珠由于環(huán)的壓緊力,牢牢嵌在軸套(2)的圓 槽內(nèi)。正常工作時,主電機(jī)(1)通過鍵傳動帶動軸套 (2)轉(zhuǎn)動,軸套通過嵌在槽內(nèi)的鋼珠,帶動同步帶輪一 起轉(zhuǎn)動。當(dāng)發(fā)生過載現(xiàn)象時,鋼珠克服壓簧的作用,脫 離軸套的圓槽,使軸套與同步帶輪脫開,同時在環(huán)的端 部裝有檢測器,當(dāng)檢測到環(huán)向右發(fā)生位移時,機(jī)器停止 運(yùn)行并報(bào)警(顯示紅色信息)。
2.2 條盒輸送通道
獨(dú)立的變頻電機(jī)(1) 通過V型帶(2)帶動輸送輻輪(3)轉(zhuǎn)動,從而帶動輸送 皮帶(4)向前輸送。在輸送皮帶的底部安裝有張緊輪, 可以對皮帶進(jìn)行預(yù)緊。在機(jī)身的入口處安裝有兩排壓 輪(5)以及壓板(6),以保證煙條在即將進(jìn)入包裝機(jī)時 保持緊挨著的狀態(tài)。輸送通道的支架(8)和支腳(9)設(shè) 計(jì)為可調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),可調(diào)節(jié)高度以便與包裝機(jī)入口進(jìn)行匹配。
輸送通道的變頻電機(jī)功率為0.37 kW,由于本機(jī)的 額定生產(chǎn)能力為25條/分鐘,而第一頂升停頓時間約為工作周期的2/5⑴。因此,煙條輸送速度至少為63條/分鐘, 換算為電機(jī)軸轉(zhuǎn)速至少96 r/min,變頻電機(jī)的轉(zhuǎn)速為 100 r/min,可以滿足工作要求。
2.3電控柜及控制系統(tǒng)
原條外透明紙包裝機(jī)的電氣控制由包裝機(jī)組電柜實(shí)施,因此,需要設(shè)計(jì)一個獨(dú)立的電控柜控 制包裝機(jī)運(yùn)行,并對電控柜中的CPU控制器、輸入輸出 模塊等元器件進(jìn)行重新選型⑻。改造后的包裝機(jī)電控 系統(tǒng)釆用的是奧地利某公司的PCC系統(tǒng),并釆用C語言重新編寫控制程序,增加了運(yùn)行速度的控制與調(diào) 節(jié)、煙條輸送的檢測與控制、相位調(diào)節(jié)等控制程序。新 增了 HMI觸摸顯示屏作為人機(jī)交互的平臺,實(shí)現(xiàn)故障 報(bào)警并監(jiān)控與調(diào)整包裝機(jī)參數(shù)。
2.4編碼器裝置
原條外透明紙包裝機(jī)沒有編碼器裝置,機(jī) 器的相位由上游機(jī)決定。為滿足電氣控制需要,改進(jìn) 后在主傳動軸端部設(shè)計(jì)了編碼器裝置,以便對機(jī)器相 位、運(yùn)行速度等進(jìn)行實(shí)時檢測與控制。主 傳動軸(1)帶動軸套(3)轉(zhuǎn)動,軸套上裝有端套(4),端 套通過銷子帶動小板(5)轉(zhuǎn)動,而小板與編碼器(7)相 連。在端套(4)上裝有一對平端緊定螺釘,可以進(jìn)行機(jī) 械相位與電氣相位的匹配與修正。
2.5 氣路輸送部分
原條外透明紙包裝機(jī)的氣路與上游機(jī)相 連,改進(jìn)后重新設(shè)計(jì)了氣路輸送部分,使真空氣路通過 壓力調(diào)節(jié)裝置進(jìn)入機(jī)器,而壓縮空氣則經(jīng)過汽水分離 器、油霧器和壓力調(diào)節(jié)裝置進(jìn)入機(jī)器。兩路氣路都接 有壓力檢測器,可以對壓力進(jìn)行實(shí)時檢測。
3應(yīng)用效果
改造后的獨(dú)立條外透明紙包裝機(jī)經(jīng)過實(shí)際運(yùn)行,較 好地完成了硬制條盒產(chǎn)品的包裝任務(wù),機(jī)器包裝的煙 條整齊美觀,符合工藝標(biāo)準(zhǔn),為企業(yè)節(jié)約了大量人力和 物力消耗⑴。原每班次安排36名員工,人工進(jìn)行硬制 條盒條外透明紙包裝工作,每天僅能完成數(shù)千條的生 產(chǎn)任務(wù)。應(yīng)用獨(dú)立條外透明紙包裝機(jī)后,每班次只需 安排2名員工進(jìn)行維護(hù)工作,生產(chǎn)能力即可達(dá)25條/分 鐘,有效提升了工作效率。
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